恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-02-12 12:18:23
1楼
哇,指名道姓的提出问题?
不错,我是写过类似的信息。都是工作中的体会随记。也就是说,基本都是即兴的发布。
现在,问题重提,我的现在认识如下:
第一,G120的VC和SLVC相比,在起步的相应快速性和转矩响应的性能上,都是远比SLVC强的。这一点毋庸置疑。所以,如果能用VC,就决不用SLVC。这是我现在的观点。
那么,对于你所述的轧机控制工艺,我没有实际应用经验,所以还是推荐你不要使用SLVC,就用VC比较可靠。当然,如果你用过SLVC在此工艺上能满足现场需求,另当别论。
就控制精度而言,其实转速控制能满足正负1转的需求,基本满足大部分应用场合的需求了。所以精度不是选择VC的理由。因为SLVC只要不是深度弱磁的调速范围,也能保证1转误差的精度。这是我的观点。所以选择VC,主要是要求动态相应快速性的应用场合。因为有编码器的控制,在电机整个工作状态使能信号始终可以在线操作起作用,而无编码器控制,操作起来就麻烦多了,只要使能信号禁止,转速实际值立刻置零,尽管此时电机轴还在转动。这种现象,会障碍许多的工艺控制不满足现场需求。
你说的粗轧机工艺,能用SLVC吗?我觉得还是VC更靠谱。因为轧机需要高动态响应的吧?VC控制更合理。
第二,关于那个码盘信号接入变频器的方法,G120的操作手册,在应用特色里有讲,我也发过图片和说明,在此不想赘述。就是通过参数r586进到控制系统的。然后这个参数一分为二,一路通过自由功能块的滤波处理,然后去送上位通讯显示电机的转速实际值;另外一路,接入G120的工艺调节器,作为附加的修正补偿信号,对电机的实际转速误差做修正。这里主要是是针对弱磁比较深的控制。比如说,最高转速超过200Hz-250Hz的应用场合。如果你的最高转速频率不超过100Hz的话,基本没必要对G120进行这种SLVC的转速误差补偿。
第三,你所关心的转速监控参数,编码器的转速实际值是r61;系统参与控制和显示转速的实际转速值是r63。也就是说,当你在SLVC下(P1300 = 20),且此时的P400=9999(第三方编码器有效),看r61,就可监测到编码器的实际信号显示值,看r63,就是当前系统自己计算的转速实际值。两者对照,即可知道编码器信号是否有误了。这也是官方推荐的一个检测编码器信号是否正确(包括方向确认)的一个方法。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主