疫情期间,设备故障,停产风险增加了,经过侦探故障有了结果。

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渔明锅红

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疫情期间,设备故障,停产风险增加了,经过侦探故障有了结果。

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11

2020-03-18 08:21:36

设备介绍:这是一台锻打钢管的机器,一边一个机械手,拉着钢管在锻锤中间边移动,边锤打。

故障信息:


昨天,我们一台价值2.7亿的锻打设备是奥地产的,在自动锻过程中机械手不进行夹紧。


gbK_Code4没有信号,此信号来自CNC,程序是用C++做的,没有源程序,是根本无法继续查下去的。

因为这个问题,导致我们损失了好几万,二根管子包了锻打芯棒,生产停了半个小时,此时压力山大,一时找不到原因,整 个部门出动,有在现场检查的,发现夹钳有一个销子脱落,但是分析这个不是造成机械手不夹的原因,我只能进行CNC进行复位,之前这种操作可以恢复一些问题。另外我记录一些信息准备发给老外,请求支援,但是想了一下,现在欧州疫情扩散,就是能来,还要隔离14 天,没个20天是不可能来的。CNC复位后,总要测试生产呀!但是有可能又要损失几万,谁也不敢拍板,不试那就准备停至少一个月。最后做好了充分的准备测试,结果机器正常了,但是原因没有找到,连续生产了一天没有出现问题。

第二天3/18日,展开故障分析头脑风暴,从IBA数据分析为什么M2机械手会移动117.2cm,正常是此时不动的。

分析IBA数据:说明POS_DB_ACT为顶针位置,程序设定DB达到1490mm时机械手夹紧,POS_B _ACT为机械手位置

绿色是正常时机械手的位置113.36mm,红色是故障时机械手位置


根据数据分析我提出一个想法,就是夹钳销子脱落,当脱落的夹钳转到上方时,钢锭前进时会顶到脱落的钳口,那么会把M2机械手往前推动,那我们可以在钢锭上找到痕迹,行动开始去看钢锭就可以了。一看全明白了,水落石出。

再看机械手M1曲线,前面第一个是正常的位移,后面是出现两次不正常的位移,充分证明M2是被M1顶走发生的位移。



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