多台PLC通过Profinet无法同时控制KUKA机器人。若两台PLC同时配置完连接KUKA机器人,PLC侧则闪烁红灯。
个人理解是:
1.profinet是基于profibus上改进的总线型通讯,两台PLC相当于2个主站,而KUKA相当于从站,当一个主站与从站建立连接后,再出现两个主站试图建立连接,则会发生通讯上的冲突。
2.若KUKA相当于一个操作系统,2台PLC相当于2个进程,当两台PLC同时通过Profinet连接KUKA时,由于KUKA操作系统提供的资源有限,则会产生进程上的冲突。
这两种理解方式哪种理解正确,又或者两种理解方式都是错误的?望大家指点!