恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-17 14:34:57
3楼
谢谢你的解答,有些信息在帖子里没有表述完整;
针对您的解答,我逐条回复下
参数方面:
1、后面有设备改造机会计划是要改成带编码的矢量控制,在提升场景使用V/F模式是个安全隐患;
而且我在接手这个工作的时候,发现PLC程序对提升距离用了简单的计时来实现,针对“冒顶”也只是使用了阻挡限位开关。
2、电机参数中电机数量与实际有误,现在是将两台电机当作一台2倍功率的电机来使用了,这种设置方式会造成什么影响;
3、P219参数我在TIA中上传的参数中也没看到,下午我去现场查下;
硬件部分:
1、故障记录中的信息,一直未重视,这里我会重点关注下;
2、故障记录中的信息,一直未重视,这里我会重点关注下;
3、目前抱闸控制P732参数为:r52.12 CO/BO: 状态字 1: 电机抱闸打开,应该就是您说的DO2;
4、变频器的抱闸接触器使用的是施耐德的RXM2AB2P7,交流接触器,在变频器控制模块的24端子(NO)接入火线,25端子(Com)接入接触器的线圈,
图纸中未标注使用浪涌抑制器,这个我会去现场再确认下,不能浪涌抑制器会造成什么后果;
5、串联PLC这点,我猜测是供应商当初在设计时,考虑使用V/F方式有安全和性能的不足问题,
在PLC中对抱闸释放加了延时,保证电机扭矩的建立,这个做法是不大合理,后期改造考虑此处要修改;
电机参数如下图:
事故时变频器状态信息都没有第一时间拿到手,也导致了后续查问题比较棘手,而且操作人员描述的事故情况也是跟实际有出入;
“下一个工位”是吊具将负载提升到位后,吊具开始前进到下一个工位,前进控制是使用了另外一套变频器;
针对皮带打滑的问题是有可能,我们现场的吊具是通过317F控制滑触线,滑触线再控制吊具本体的PLC;
在上述工位发生的溜车事故,总共是发生了两次,一次就是上面描述的,另外一次是在操作人员没有任何操作的情况下,吊具自己缓慢下落(排除程序问题)
在第二次事故时,我们将问题的重点转移到“滑触线”上,分析了控制电路,如果滑触线碳粉污染是有发生的“第二次事故”的可能性;
两次事故都发生在同一段滑触线上,而且是不同的吊具,怀疑是滑触线的问题,所以我们当时第一时间将此处的滑触线进行了更换
精华帖版主置评:认真描述问题,态度值得赞。kdrjl
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