上上周我们的生产正当如火如涂的时候,突然出现液压站油位低,而润滑站的油位高起来,导致机器无法启动,开始查找原因,漏油其实和电气一点关系也没有,开始我呆在一边看热闹,坐着坐着我听液压人员准备查锻锤一块。此时我看了一下四个锻锤的伺服阀,发现四个阀的开度不一样其中一个有30%的开度,其它3 个基本没有开度,我查了历史记录也是没有开度的。此阀是用来调速锻锤位置的,位置调好后是不需要开度的,只有位置发生后才要给开度。那问题来了说明F2锻锤内部油有泄漏,并且油从液压站出流到了润滑站。
大家看一下图:

双红圈的地方是伺服阀有开度不正常的状态,单红圈的地方是可能漏油的地方。
经液压人员查之后4 个地方有三个地方是不漏油到润滑站的,剩下只有锻锤内漏油了。
为了证明锻锤内漏油,我们只有改参数把阀F2.J-Y31H从自动给开度改到手动来测试阀开度。


改参数前我们先把锻锤开到最大位置,然后把阀开度改为:0,控制方式改为手动:1,这样锻锤2在没有供油的状态下,如果有内漏,锻锤会慢慢掉下来的,经过测试4个锻锤,只有F2锻锤慢慢往下掉,由此可知F2锻锤确实存在内漏。
知道内漏拆锻锤是比较困难的,为了要继续生产,采取应急措施,加了两台泵把润滑站的油往液压站打。
机器开起来了,生产继续中,做了一天多,新的问题又出现了,液压站的P1泵出现过电流,用SIMCODE软件记录的曲线中电流最大达到200A,正常在80A左右,只要机器有一个液压动作,电流就会增加。
之后把电机的液压泵都换了,电流还是有波动。
我们来看一下此图:

上图中红色区是P1泵和P2泵的泄压阀,阀得电时加压,失电时泄压,当我们机器有液压动作时H1.P1-Y12H在闪烁动作,我查了历史记录此阀是不动作的,只有当压力低于105Bar时才动作,进行补压,之前此压力是比较稳定的,细想一下也正是锻锤内漏,P1泵频繁的工作,导致过流保护。
真是一个地方出问题,牵出了一系列问题呀!