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【安装调试】分条机调试

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【安装调试】分条机调试

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2020-12-29 11:40:34

     分享一个在2017年调试分条机CCD的项目:

     2017年公司在惠州接到一个分条机CCD检测项目,分条机即为通过分切刀将铜箔或者铝箔分成10条等宽铜箔或铝箔的设备。在铜箔或铝箔上表面和下表面个安装一个线扫相机,用来检测铜箔上的漏金属,气泡

等等。在设备调试过程中,出现一些问题:

    1)漏打标或者多打标问题

      在设备运行时,出现漏打标或者多打标。检测上位机软件检测产品个数和传感器个数和实际产品个数,发现传感器个数和实际产品个数出现偏差,即传感器漏检或者多检,检测程序,发现为产品破损或者通光量不同,故进行传感器防呆,即传感器要在多长脉冲内一直未ON或者为OFF,才算检测到产品,测试,ok。

    2)打标精度问题

        发现在调试过程打标精度不足,有时太长有时太短,即实际打标偏离目标位置不正确,超过打标精度。

检测每次相机发出打标脉冲,发现给出脉冲位置都是正确,那么是什么原因呢?考虑到分条机有三种速度,低俗中速高速,那么是否是在发出打标信号后因为速度导致呢?如何验证呢,将机台运行在同一速度(低速或者中速或者高速),进行连续打标,打标完成进行测量,发现在同一速度下,打标精度满足要求,验收之前猜测。那么,我们就应该进行速度补偿,即根据速度提前或者滞后发出打标信号,所以要增加一段时时检测速度程序,在上位机给出打标位置时增加一个打标前位置,用来检测打标时速度,增减打标脉冲(即速度补偿打标),测试,OK.

    3)显示屏图像不更新

     在机台测试时,会出现图像不更新问题,即显示器图像不更新检测图像,原先以为是传感器漏检导致,对常安琪触发个数与相机检测个数对比,发现数字相同,检测上位机软件,发现上位机也有图像输入,也有对图像进行处理,那么是什么原因呢?发现是产品长度太长(有断带,重新连接在一起),导致图像没有更新到UI,就显示屏,所以更新软件,显示正常,处理ok。

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