2015年,公司在湖北武汉接到一个4台项目,检测汽车齿轮的形状,尺寸大小,是否缺失等等。电气方面有我负责,进行选型,接线,调试。
我选的是1500系列PLC,因为第一次使用,在软件安装,设备调试方面出啦很多问题,耽误啦一段时间。
1)显示屏和PLC 通讯不上问题,触摸屏为威纶触摸屏,查啦很多资料,还是没有通讯上,后面再PLC变成软件上看到一个设置,大概意思是要和别的品牌通讯,需要打钩,才能允许与别的品牌同通讯,原因是1500PLC不对外面品牌开放通讯协议,是西门子在推自己触摸屏品牌。
2)步进电机选型问题。这个机台的架构为上料(皮带),分开产品皮带,踢废翻板,储料皮带,步进电机安装在踢废翻板,踢废翻板有时候在CCD检测到NG物料不踢废。到现场观察啦几天,发现工作正常,是什么原因呢,一直找不出出来,后面偶然发现在做大尺寸产品时不会出现,在做小尺寸产品偶尔出现,继续观察发现在连续检测到NG产品时会漏掉,观察踢废电机动作,发现是因为前一个踢废未完成,后一个物料已经到达,导致后一个踢废动作未开始,产品已经过去导致未踢料。那么,加快电机速度是否可以完成。增加到最大速度(速度再快,步进电机失步),查找步进电机减速比,发现为减速比太大,15比,导致速度无法增加。后面改成减速比为5比,连续运行一个星期,为发现漏踢现象。
3)储料皮带前后乱转,有一个现象,储料皮带在程序控制往前运转时出现后转,控制后转是往前转。是什么原因呢?检查程序,发现没有问题,程序为报错,输出信号也正常,那么是否是调速电机有问题,准备更换调速电机测试,发现有个产品掉在皮带里面,在运行时产品可能往前一起运动直到挡住皮带运转,调速电机自动向后运转,或者在往后运转时挡住皮带,自动向前运转,至此,发现是产品挡住电机运转,吧产品拿出来,还需测试,发现储来料皮带正常运转,符合PLC程序控制,至此,终于解决问题,整个设备正常运转。
在设备调试阶段,经常出现问题,我们应该冷静思考,及时解决