项目本来就是奔着不赚钱赚吆喝,准备拿下整个市场的。
所以,注定各种勒紧裤腰带。
协议所讲的300PLC,口头协议成200PLC,所以,现场就变成了这般模样。



花开两朵各表一枝。
说调试。
由于是首套设备,也就是房体、柜体以及控制回路等,都和原先的设备有所差异,也就使得在设计生产过程中难免有遗漏的地方。
上电后开始调试,控制逻辑不对,明明给了使能,却是动力没有输出。
查了好久,信号出在电路板上,前端信号还是正确的,输出侧就没有了。看着没有问题,拆下来,背面的电路已经烧毁。

没有备件,协调备件到现场,大新疆的腹地,从内地过来的备件少则一周,多则需要十余天。没办法,好在板卡上有备用回路,找了个备用回路。算是临时解决问题。
空调玩起了冰与火之歌。
首先是没运行几天,室内机大块结冰。

再运行一段时间,由于震动,电缆和护罩摩擦,导致电缆绝缘层破裂,打火了。


空调无法正常工作,打开一看,接触器都烧粘在一起了。

好在粘的不是太厉害,用螺丝刀捅了几下,捅开了。然后把线路检查了一遍,突出的电缆和有可能碰到护罩的地方都用扎带重新固定了一下。然后再次重新上电,可以工作了,先这样吧。
直流电机,使用的是SCR控制柜。
这个系统现场常见的要么就是可控硅控制,要么就是6RA70。此套使用的是前者。柜门的继电器触点不停的烧坏,完全停不下来。
测量相关回路,总感觉有哪里窜过来的电压。检查接地、查相关的回路。都没能解决根本问题。
最终把继电器的两组触点并接起来,才能以缓和。
当然了,以上这些都是小问题。
设备使用了几口井后,客户提出意见:这个绞车载荷上不去,只能到90多吨就再提不动了。现场实测:一根钻杆9米,一般提到4~5电机便停止不转,最多到6米。但是松开离合后电机飞速选择,电流1100;联系公司,后把电流限制调整为1200,可轻松提起。后来又反应提到114吨时,又有提不动的现象。电流最终放大到大于1250。
结果,在使用几口井后,机械件又出现了新的问题。
客户反映在使用中出现传动轴万向托架开裂。

机械器件都背不住了。
又是一顿扯皮。好在此时现场设备已经交付。扯皮不影响生产和设备,最终更换了一个万向节了事。这是后话。