2013年,自己在外面接啦一台瓶盖密封圈组装机,负责电气安装调试。
该设备选用西门子Smart 200PLC,带3轴(3个蕾赛步进电机),触摸屏使用威纶。设备主要完成动作为:对接注塑机,即一个载台放在注塑机机械臂下方,注塑机注塑出4个瓶盖,放在瓶盖载台,瓶盖放完,瓶盖载台运转到组装位置,通过上下吸盘将瓶盖放在组装载台。同时,密封圈通过振动盘上料,使用旋转气缸将密封圈放在密封圈移动载台,移动到组装位置,同时上下吸盘向下压紧瓶盖,密封圈移动载台到达组装位置,密封圈移动载台顶升气缸向上顶起,到达气缸上限未位置停留一段时间,顶升气缸线下,上下吸盘气缸吸真空,将组装完成瓶盖吸起向上,将组装完成瓶盖移动到方来料位置,一个循环完成。
在设备安装完成后,进行调试,出现以下问题:
1)密封圈移动载台在移动时位置经常出现偏差,导致顶起位置不对,损伤产品,监控移动密封圈载台轴位置,发现每次顶起气缸位置值跟设置值一样,即Smart PLC发出脉冲是一样的,那么,为什么物理位置不一样呢,是否是脉冲丢失,检查线路发现线路没有问题。那么,是什么原因呢?手动进行原点复归,对原点位置进行确认,发现每次原点复归位置不一样,是否是PLC原点复归是传感器问题,更换,问题仍然存在,用手转动丝杆,发现丝杆可以移动,但是步进电机一SERVO ON,检测发现联轴器没有锁紧导致,锁紧,测试,ok。
2)瓶盖掉落和密封圈松动。在运行过程中,偶尔有瓶盖掉落或者密封圈松动,怀疑是否PLC在中途中复位输出,导致电池阀关闭,真空发生器无法产生真空,监控输出,发现在掉落或者松动是Smart PLC依然有输出,那么就是气量不够,为什么气量会不够,是客户那边从一条主气路分出一条引过来,但是主气路其它设备在用气时会导致这条气路气量不够,无法产生真空,所以瓶盖掉落或者密封圈松动。要求客户更换气路,客户不同意,所以增加一台空压机,问题解决。