2011年,入职厦门TPk公司,在设备制造部任职电气工程师,负责设备的电气选型安装调试,程序编写。
入职的第二台设备是点胶贴合机就是PC的的触摸屏屏幕,就是讲SG玻璃和CG玻璃用水胶贴合在一起,内部不能有气泡。
设备选用西门子1200PLC,断路器选用施耐德,其他电器元件等等。设备动作流程如下:设备左右两边为进料(左边为SG玻璃进料,右边为CG玻璃,其中SG玻璃为机台点胶,CG为其他设备点胶),分别送到中间贴合位置,SG玻璃与CG玻璃的胶水路线必须上下相同(贴合时才不会有气泡)。
SG玻璃在下方,CG玻璃在上方,CG玻璃慢慢往下,单一定位置贴合,停留固定时间婆真空,SG玻璃下方气缸顶起,使用Cg玻璃运送叉子进吸和,在运送到CG上料在台,人工下料,整个流程完成,进行下一个循环。
在调试过程中,出现问题有:
1:CG玻璃吸附出现问题,原先上板吸附CG玻璃时使用在上板开槽道,使用槽道吸真空来吸附,CG玻璃,因为玻璃尺寸比较大,硬碰硬导致无法百分百吸附,后更改设计方案,在上板开孔安装吸嘴,吸嘴有弹性,先吸附到吸嘴,吸嘴内镶在上板,使玻璃可以被上板槽道吸附,不会出现CG玻璃吸附不起来现象。
2:在设备运行中,SG玻璃要运行到点胶位置进行点胶,点胶位置有一个到位传感器,表示上面有SG玻璃,刚开始运行的很好,突然有一天突然SG玻璃不进入中间压合位置,一直找不出什么原因,检测程序,发现传感器一直没有感应,动作运行不下去,以为是传感器坏啦,准备更换,才发现传感器上面全部是胶水,无法正常使用,用酒精擦掉玻璃,可以正常运行。
3,运行一段时间,发现上板出现雪花现象(上板是亚克力板),原因是贴合压力很大,亚克力板平行度不行,厚度偏差太大,承受力不同,一端压力很偏大导致亚克力板受力不均,国内厂家精度无法达到机械设计要求,只能将亚克力板做成耗材,一端时间更换一块。