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【安装调试】瑞浦机械一体机调试

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【安装调试】瑞浦机械一体机调试

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2021-01-09 14:25:21

      2019年3月,公司接到客户瑞浦锂电公司的机械一体机项目,与机械厂合作,在机械厂制造的机械模切一体机上安装CCD,作为生产出来锂电材料的检测,并在检测NG的锂电材料商使用打标机进行打标。

     机械模切和激光模切的工作原理差不多(我也搞不明白为什么客户还购买机械模切机,当前推行的都是激光一体机,运行速度可达到60m/min以上,还没有毛刺,机械模切一体机运行最快是30m/min,还有毛刺,毛刺不好检测,并且运行一段时间必须停下来让模切刀冷切)。模切机运激光模切机工作原理差不多,就是分EA的时候是打标气缸的气缸传感器来判断分EA,使用西门子的200 smart PLC结收每一刀的检测结果,smart PLC在根据每刀结果累计每一个EA结果,并在离mart孔(打mart孔气缸打的)一段距离打标,检测OK不动作,并且上位机保存每一卷膜卷号没刀的检测结果,完成后行程PDF保存并上传MES系统。

      CDD单独设计配电柜,使用smart 200 PLC,并还用松下两台伺服电机进行纠偏,其它电气元件使用常用电器元件。

      在设备安装调试时,遇到如下问题:

     1)信号问题:CCD与机台之间进行信号交互问题,设备使用打标mark信号传输到设备PLC,设备输出一个一定市场脉冲信号给CCD PLC,CCD PLC根据输入信号开始分EA,并将一个EA信号的所有刀检测结果进行总结,判断这个EA是否需要打标。刚开始设备输出的信号接到CCD PLC,CCD PLC并没有信号发生变化,经检测,为设备24V电源与CCD的24V电源并没有共零,导致CCD PLC的信号没有0V信号,mark信号不起做用,增加中间继电器进行信号转换,mark信号正常;

    2)纠偏伺服电机,设备有两个纠偏电机,模切和分条纠偏电机,CCD PLC 接受到上位机发送过来的就偏值,CCD PLC开始运转伺服电机进行纠偏。伺服电机的IO信号线是购买的,由供应商焊接,我司出图,但是供应商有一个线的端子序号搞错啦,导致伺服电机上电输入点烧掉一个,伺服不运转,更换IO线,型号烧掉点没有用到,可以继续使用。

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