2018年7月份,所在公司厦门诺博视接到杭州万象锂电公司的一个叠片机的CCD检测项目,在韩国设备叠片机上安装CCD检测设备。
叠 片机的工作原理:锂电材料采用放卷系统,在进行模切进行模切,在进行切断(和卷绕不一样,卷绕一个EA有很多刀,叠片机一个EA就一刀),在切断以后使用皮带运送到后面储料仓叠在一起,在出料仓之前有个踢废仓,使用气刀把NG片踢掉。
CCD设备安装在切刀和储料仓之间,分上下两个相机,分别检测涂料区,极耳区(每一片有一个极耳)的大小,是否漏箔,是否有气泡等等。CCD单独设计有个电控柜,使用Smart PLC,踢废使用光耦连接到电池阀,进行踢废。其它电气元件使用常用电器元件就好,但是要安装一个天得报警灯(客户要求)。
安装完成后,以为叠片机的空间有限,安装比较不方便,安装完成后,在调试过程中西湖此案一下问题:
1)极耳检测经常误检:是什么原因呢,是客户材料的极耳检测错误,但是把检测NG的极片拿出来检测,又是好的,那么就是CCD检测出啦问题,是图像有问题,观看现场,发现极片极耳翘的很厉害,导致拍的图像(二维相机)极耳尺寸有问题,那么,怎么办呢,增加一根压辊,是线扫相机拍的点出来是压平的(线扫相机是线扫描,在相机拍照位置是屏的就OK),增加压辊,测试,误减率大大较少。
2)踢废错误,相机是用传感器拍照触发拍照,触发位置填表,同时每一个极片的踢废位置填表,上位机检测结果也填表,一一对应起来,到达踢废位置根据检测结果判断是否踢废,在设备运行过程中,运行一段时间后发现踢废错误,同时导致后面表格错位,踢废全部错误,纳闷是什么原因导致的呢,跟踪设备,发现在设备停机一段时间后出现,同时监控数据发现是上位机传送个数增加一个,那么,就是上位机错误,询问软件工程师,原来,突然停机,如果极片没有拍摄完成,在经过一分钟后上位机会发出一个信号,导致极检测个数会大于实际极片个数,导致表格错误,踢废错误,修改上位机软件,测试OK.