钻井平台无论是哪种形式,无论是哪种地方的设备,都存在着动力源的问题。虽然网电节能减排又环保,但由于钻井的场地一般都属于偏远或者人迹罕至的地方,所以柴油发电机还是有着普遍的适用性。
这里,捎带提一下钻井平台的事,这样以后介绍的时候,隔行的观众就能有点概念。平台有陆地的,海洋的。用英文来说,分别是Land Rig,Off Shore Rig。其中海洋的又分为近海和深海平台,近海分为固定式(也叫岛式)平台和自升式平台;深海的有半潜平台和钻井船。
这个度娘和维基百科都有介绍,这里就简单提一句带过。




并且,要求的功能在基本上也是相通的:供电(提供动力源)。只不过随着设备的级别要求,对系统的冗余度、自动化程度提出不同的要求。
我们的这套设备是应用于中间地位的自升式钻井平台的。
类似的控制系统如
西门子的:

ABB的:

各个厂家的柜体和系统HMI:



然后,我们的



车间安装好柜子,检查,上电,工厂测试。然后运输到船厂,随着整体的配电盘一起安装。
? PMS 基于很多先进的技术。 比如:传感器,网络技术,自动控制,信号传输、变换、处理和显示,系统管理等。
? PMS 功能包括对全船动力系统的控制,显示,保护,管理,分配等等。
? 发电机/配电板管理系统
频率,电压,有功功率,无功功率,功率因数,开关互锁,开关控制/指示,启动抑制,报警等等
? 负荷管理系统
负荷分配,负载限制,负荷的监视和控制,依赖负荷启动停止等等
? 失电管理
失电预防,失电恢复等等。
首先对本地控制进行调试(先保障整船供电)。
船体也在建造中,环境脏乱差,人员管理也不到位。
第一天调试没有问题的机组,第二天去起动的时候竟然无法正常工作。最终检查发现柜门某个开关的接线都错了?一晚上的时间,船上专门出现了捣蛋鬼?
虽然经过了工厂测试,但是现场调试中发现的基础性问题也着实不少(下面举几个例子):
1,
问题:GEN2/GEN5柜内2301D19,20端子接线相反
改正:更改为19--0246,,20--0247
更改原因:接线错误,导致有功满载100%后转速下降
2,
问题:GENx柜内X1的1,2无接线
改正:把K3的常闭信号(3,11)接入X1的1,2
更改原因:ENGINE控制STOP信号
3,
问题:GENx原理图第7页通过T5给Q1供电的K2信号常闭
改正:由1端改为3端,改为常开。
更改原因:K2为断路器断开,这样在断开的时候才能供电
4,
问题:GEN2/GEN3柜内T9,T10互换
改正:T9(630VA)代替T10(160VA)。
更改原因:改变T10容量问题
。。。。。。
调试完就开始船检报验。验收完后就可以关闭此部分验收意见,从而把设备投入到使用中。
逆功、并车部分,分别加载到25%,50%,75%;GEN4刚开始负载不能均衡,后检查发现有功增益设置过大(其它位0.48,GEN4设置为0.95),并且控制硬件端子也没有接好。

突加突卸:并车;0到25%到50%到100%负载突加,100%负载突卸。
。。。。。。
ABS船级社验收完毕,设备正式投入运行。