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[小失误引发的大损失

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2021-01-29 09:41:54

2021年1月28日,我司真空镀膜N线开始检修,检修前会议上,生产方面提出,这个周期后半段,DC14A,14B两个挨着的靶位有问题,生产中波动较大,希望设备这边检查下。

设备开门后,检查发现DC14A靶材表面形成深深的沟槽,而14B表面则整圈有明显的粗糙黑化痕迹,典型的14A没有旋转而开靶,14B开了旋转没开靶。这是严重的事故啊!

所有压力立即到我这儿来了。按照规定,靶没旋转是不能开靶的,为什么14A没旋转开靶了呢?大家都怀疑PLC控制程序出问题了。生产部负责带维修电钳工的班长在旁边大声喊:“这下麻烦了,损失十多万!”各部门领导也指示设备部的工程师赶紧找到问题根源。

我立即着手检查。首先,PLC程序和上位WINCC系统是肯定没问题的,这系统是我设计的,当年测试了好多遍验证过了,不可能存在问题。那么,只可能是外部有问题。我在上位上点击14A旋转开启,14A正常运转,检测14A传动皮带正常运行的传感器也显示正常,没有任何问题,14B也是一样,一切正常。既然这样,那么我心里就有底了,估计是两个靶电源接反了。

检查各靶位接的电源线,上面标记清晰,14A线对应14A靶,14B线对应14B靶,再到DC电源侧去检查,发现问题了。14A线接到了14B电源上,14B线接到了14A电源上。在电源侧电源线的长短有限,不会说线错位,那就只有一种可能了,我们线上的DC电源是20KW的,风冷,虽然是净化间内部工作,但还是需要定期拆开清洁除尘的,估计是除尘的电工两台一起拆下除尘,除尘结束后,电工也没看电源上醒目的标签,随便就装了回去,如果电源是点对点控制,也就没事了,可电源是用S7 400PLC通过PROFIBUS DP通信控制的,电源地址不变,控制不变。从而导致程序里开的14B旋转和14B电源,然后电源输出给了14A靶位,两个靶位紧挨着,工艺气体是共享的,所以顺利点靶生产,随着14A靶面溅射,因为没有旋转,磁控溅射导致的跑道就很明显,而溅射出的膜层,除了沉积到玻璃上,也有一部分沉积到旋转中的14B靶面上,这就是靶面整体粗糙黑化的原因。

电工小小失误,就导致了靶材报废,一根靶十来万,损失八万左右。我们公司比较奇葩,钳电工生产部自己管,设备机械电气部分设备部管,设备部是顾问的性质,处理些生产钳电工做不了的事。设备部要做什么事,都是发给生产那边,生产自己处理。这次的问题生产设备各打五十大板,最最低级的低级失误,粗心大意要不得啊!


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