2013年,任职于厦门TPK有限公司,岗位为电气工程师,负责设备电气方面元件选型,电气图纸绘制,电气程序(PLC,触摸屏)编写,设备接线,程序调试。
2014年初,因为我们部门在2013年为TPK厦门翔安厂区需要做啦一台多工位磨边机,客户比较满意,所以另外一个厂区提出做一台边缘抛光机,需要我们部门来设计这台设备,经过讨论,就是在多工位磨边机基础上进行修改(只是改成一个工位,先进行CCD检测,在抛光,抛光完成在做检测)。CCD还是原先那家厂家,负责设备CCD部分。我们部门主要做机械设计,电气传输方面。机械手还是原先爱普生原先的型号。
设备工作原理:本设备为人工上下料,将产品放入治具,传送到CCD拍照位置(也是抛光位置),CCD拍照完成,将抛光位置信息经过坐标变换传递给机械手,机械手根据位置对产品进行抛光(PLC,上位机,机械手使用以太网连接在一起,有一台交换机,PLC,上位机,机械手网段设在统一网段),并将测量结果传递给PLC,PLC输出最终结果,OK,不做动作,NG,三色灯报警。
以下为客户发过来的技术要求:
1. 设备名称:边缘抛光机;
2. 设备规格:
电源电压:3相 380V 50Hz
气压: 0.6Mp
根据技术要求,选择电气元件,PLC选择Smart 200 (PLC主要做产品输送,比较简单,从成本考虑不必使用到1200)PLC,断路器,交流接触器选择施耐德,触摸屏选择威纶触摸屏,伺服电机选用松下电机,气缸传感器一般选择自己佩带,开关电源选择明纬开关电源,机械手使用安普生机械手,其它电气元件选择普通电气元件即可。
1)在设备安装完成后,先用万用表测量交流电路,直流电路是否短路,交流与直流电路是否短路,检测完成,上电,对IO点进行确认,保证IO点与电气图纸的IO点一致,以免程序灌进去以后误动作;
2)因为设备由三部分组成(上位机CCD,PLC,机械手),所以要做好三方通讯问题。不使用IO点通讯,使用TCP/IP通讯。(和多工位磨边机一样)
3)在调试过程中,遇见一个问题,传感器选型问题,我们的产品是透明玻璃,刚开始选的传感器为普通传感器,偶尔出现检测失灵,所以后面选择专门检测玻璃的传感器,检测失灵现象消失。