别人家的设备,已经交付,客户正常运行了多年。
我是作为临时壮丁到平台上拧螺丝的。
客户反映设备在使用时,有点小问题,想让帮忙看是否可以解决。
可以查看客户程序(有PLC密码,那么一切好办),本着设备维护的原则,能不改动程序尽量不改动,能少改动的情况下,尽量不多改。
1、绞车零位区间范围调整
根据现场描述,绞车手柄零位区间范围太大,表现在控制绞车手柄时,刚开始前推后拉都感觉绞车给定速度没有变化,但是超过一定的范围速度给定变化太快。为了使绞车手柄加减速平缓,便于操作控制,需要把绞车手柄的零位区间范围值改小到一定的可操作范围。
为了解决此问题,对系统做如下处理。
监控当前绞车的零位区间范围值。
链接钻井控制系统PLC,在线监控,发现绞车手柄在自然状态下的模拟量读数为64,而绞车的零位设定值却设在600.

综合考虑模拟量的漂移及安全因素,对绞车的零位设定做出如下更改,由原来的400改为现在的100,原来的600,改为现在的160。经测试,手轮明显操作灵活。

2、IBOP与泥浆泵互锁控制
当前顶驱IBOP与泥浆泵的控制逻辑为:当顶驱IBOP关闭时,泥浆泵主电机和风机等都停止,需要时必须再次对泥浆泵重新起动。在倒划眼起下钻时,需要频繁接卸立根,也就是说IBOP会频繁关闭,这样导致必须对泥浆泵频繁起车操作。现场提出,当顶驱IBOP信号发生时,只对泥浆泵速度进行控制,也就是切换泥浆泵的速度,而不需要停止泥浆泵的风机,核对图纸和程序,并现场实际测试,具体整改如下。
在FC9中新增NETWORK2.对IBOP信号和对应的三台泥浆泵的给速清零控制为进行逻辑编程。

切断原来程序对泥浆泵的控制,并分别对三台泥浆泵进行IBOP关闭时的速度清零控制:



经测试,达到现场所要求的当IBOP关闭时,泥浆泵只断给定,不断使能。