昨天,铁厂电工反应卷扬轻车时, 右车墩底时, 会有巨响。 今日到现场查看情况。
现场曲线图:

如图, 一开始分析是墩底时, 相当于十几吨的冲击型负载,考虑是冲击负荷造成剧烈震动。于是采取了两种方案分别测试:
由于之前采用的方案是 主机软化+从机转矩环。 考虑在上升时激活软化, 然后下降时,去掉软化。 但是效果有限;
采用从机速度超前,转矩限幅模式。 由于这个方案只在别人的方案里见过,有点小兴奋。 首先, 我根据主机的理解, 去掉软化, 从机速度采用主机的r1073*105%, 转矩限幅 采用主机的r79,经过绝对值功能块给 上限, 0-绝对值给下限。 然后改成速度环。 开始动料车试验。结果, 砰的一声,主从机都报堵转故障。 查看曲线, 发现主机、从机转矩方向相反,且顶到100%。琢磨了一下, 想到转矩限幅用绝对值处理有问题, 因为如果不同步, 会造成正反馈。 于是将限幅直接连接到主机的r79, 上、下限都直接连接。 再测试, 又是砰的一声,从机堵转。 由于在《S120主从震荡调试经历》中介绍过,从机抱闸输出加了3.5S延时,考虑是这个延时有问题。 将时间改成0,和主机一样。再次测试, 从机再度报堵转。 这次考虑良久, 观察到转矩并不大。查看F7902信息,考虑是从机先动作,但是被主机转矩限制住,堵转延时时间到,从机报堵转。 将从机的抱闸输出设置成1.5S。 再测试,可以正常启动。 但是效果一般, 偶尔会有哐哐连续震动。如图:
黄、蓝是速度, 另外是转矩。
看样子, 主从的转矩完全同步。 又回到了《S120主从震荡调试经历》的原始状况。 我考虑是从机先动作引起的, 但是没敢再继续测试。
经过多次到现场观察和分析,忽然发现上面的图1, 墩底震动之前, 有一段持续的发电状态。我之前一直固执的以为, 一个料车,一个空车。料车始终上升,空车下降,应该始终电动状态才是。 对这个图不理解。 经过分析,豁然开朗。 由于轨道顶部和下部的坡度不应, 上焦炭(轻车)时, 完全可能造成持续发电状态。 上矿批时, 由于比焦炭重10吨, 所以始终处于电动状态。
这样, 这个墩底震动的原因就彻底分析清楚了。
由于机械间歇的存在, 料车上升时, 电机电动状态,电机推动小车走 齿轮在正方向啮合; 快到顶部时, 开始发电运行,小车拽着电机走,齿轮在反方向啮合。 此时,如果遇到下车墩底, 上车速度会减慢,速度环调节,转矩方向改变,由发电到电动。 也就是齿轮啮合方向会改变, 由于间隙的存在, 就是砰的一声。
而重车(矿批), 由于始终处于电动状态。 则没有这个现象。
总结:
速度超前控制模式, 看上去很简单, 但是细节上一定要注意。 一个是限幅的处理; 一个是电机励磁的同步处理。 我这个项目, 电机控制参数可能有区别, 我还没查。
遇到新问题, 尽可能先从原理上分析透彻, 有的放矢。 这个问题,一开始没分析清楚,觉得可以想办法从电气角度优化控制,减小墩底震动;后来分析清楚以后, 直接否定这一思路。 直接通知维修检修时紧绳。