公司一台压机1号控制泵电机,热继电器过载保护,手动旋转时轴承有异响,分析轴承损坏,拆卸电机需要时间,为了不影响生产,暂时修改plc程序,设法屏蔽了1号控制泵。然后等生产结束拆开电机,检查两个轴承都已经损坏,悲催的是仓库没有备件,好在已经屏蔽了1号控制泵,为购买备件赢取了时间。等备件到货后,更换轴承,测试15kw的电机空载电流14A完全正常,一切准备就绪,沟通生产部门在待机的间隙,急忙恢复了1号控制泵的功能。
闲暇时研究控制泵的用途,一是在供油泵启动前提供液压管路平衡压力,当供油泵和先导泵都启动完成后,控制泵就停止运转,为其他的泵默默的加油助威;二是冬天油温低,控制泵提前运转使油温升高到30摄氏度,才运行启动主泵。当生产结束操作人员按下自动停泵键,主泵、先导泵、供油泵等依次停止运转,此时控制泵会再次自动启动,使供油管路压力平衡,紧接着2、3号循环泵和2、3控制泵也停止运转,只剩下1号循环泵和1号控制泵一直运行,保证液压油能够不停地循环过滤,经过分析此时1号控制泵已经不需要继续运行了,继续完善控制逻辑,实现生产结束时控制泵1也自动停止,就剩下1号循环泵默默的奉献吧。控制泵1的功率15KW,压机产能不饱和,每天按照10小时停机计算,电费0.6元/度计算,每年可节省电费约0.6*10*30*12*15 =32400元,既实现了节能降耗,同时隐性的降低了控制泵1的无效运转时长,延长了控制泵1的使用寿命。