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【故障诊断】分享一次6RA8025直流调速装置的故障处理过程,一波三折啊。。。

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【故障诊断】分享一次6RA8025直流调速装置的故障处理过程,一波三折啊。。。

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2021-10-27 17:19:31

2018年8月3日中班22:12,轧钢厂一车间12#6RA8025直流调速装置报F60300、F60011及F60004传动故障,最终更换12只KP1500A/2400V可控硅后恢复正常,于次日凌晨3:41分恢复生产,共计影响生产时间308分钟,轧废5支。 8月6日中班12#传动柜故障跳闸再次烧快熔2只,更换快熔后恢复生产,轧制9支钢后,利用倒钢种时间把6RA8025直流调速装置更换为原先使用的6RA7025直流调速装置,共计影响生产时间159分钟。两次事故合计影响生产时间467分钟。

传动故障详细事故经过及原因分析如下:

一、事故经过

1、8月3日-4日事故经过:

2018年8月3日一车间正常生产过程中,中班22:12分12#6RA8025直流调速装置报F60300重故障(换向或者过流故障),值班电工首先检查电机无打火现象,随后检查12#传动柜,发现有1颗快熔指示灯未亮,判断有一个快熔烧坏,于是立刻更换快熔,同时调度已第一时间通知了维保车间技术人员,技术人员到场后,立刻查看12#电机、传动柜及相关参数历史趋势,发现是抛钢后瞬间跳闸,判断为换向故障,快熔更换完成,爬行试车正常,开始过钢;

23:00开车走钢,12#咬钢瞬间又报F60011重故障(晶闸管故障),立即停车检查,把所有6个快熔的检测开关全部拔下来才发现,第一次报F60300故障时其实烧坏了2个快熔,而检测开关只弹出来一个,导致快熔指示灯只亮了1个,导致没发现损坏的第2个快熔,这个第二次出问题的主要原因,23:42分快熔及其检查开关更换完毕,试车正常,开始过钢。

正常生产后,00:03分又报F60004重故障(电枢电源故障),烧坏快熔2只,因中轧机组个别机架的油缸备件未回厂,无法实施倒工艺(11#/12#轧机倒换为9#/10#轧机)恢复生产,请示分厂及车间领导后,决定更换12#传动柜内的12只可控硅及上下两块功放板,预计时间2个小时,于03:41分更换完毕,开车过钢正常。

2、8月6日事故经过:

8月6日一车间正常生产过程中,16:00分12#6RA8025直流调速装置报10.3重故障,快熔烧坏2只,更换快熔后17:10分恢复生产,轧制9支钢后停车倒钢种;同时请示厂领导后为了保险起见,利用倒钢种时间把6RA8025直流调速装置更换为原先使用的6RA8025直流调速装置,超时89分钟,共计影响159分钟;

二、事故原因分析

1、第一次故障后快熔烧坏后,其中1个快熔的检测开关未弹出,是第二次报F60011重故障的主要原因,导致整个事故时间多增加了42分钟。加之更换可控硅时无专业拆除工装,导致更换可控硅耗时较长;

2、2018年6月20日-7月5日一车间中修,外委xxx公司对一车间直流传动系统进行了检测与整定。

检测与整定期间,发现了部分可控硅存在问题,已经进行了更换,运行了近1个月,未出现任何问题,但当时检测时12#可控硅未发现异常,因6RA7025直流调速装置已停产,备件无法买到,同时对12#6RA7025直流调速装置进行了升级改造,将其更换为新型的6RA8025系列直流调速装置,换下的7025可以作为其他传动柜的备件,这样既保证了7025有备件可用,又能保证新型的8025快速的投入使用。

因可控硅备件不足,所以中修前未出现问题的传动柜未对可控硅进行整体更换,是导致本次事故发生的间接原因;

3、可控硅自2006年上线使用后,使用年限太久并未进行大面积的更换,存在特性变化的情况,极端情况下(当时出问题时为全冷坯轧制,12#过钢电流全部处于额定电流1250A以上,11#竟然达到了1350A以上)将出现无法关断或者打开的现象,最终将导致报F60300或者F60004重故障,所以可控硅使用年限太久是本次事故发生的主要原因。

三、纠正预防措施

1、每次出现传动故障并伴随快熔烧坏时,需要将快熔检测开关拔出来一一检查,不能单独看快熔指示灯来判断哪一个快熔被烧坏;

2、要求大中修时必须对一车间21面传动柜内的256只可控硅进行全面检测,发现有问题的及时更换;

3、要求利用检修换品种时间对传动柜内控制端子进行紧固,防止由于控制线松动导致换向失败;

4、要求设备科加强备机管理,关键成台套设备现场必须有装配完好的备机。

四、思考

1、可控硅如何判断好坏?

2、脉冲功率放大版如何判断好坏?

3、出现这种故障后如何快速解决问题?


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