公司一台锯床采用S7-315系列PLC,出现移动虎钳模拟量电位计报警。检查拉线编码器的拉线前端部分缩不回去,明显被粗心的操作人员撞坏的。
松开拉线编码器中电位计的两个固定丝,拉线可以全部缩回去了,以为轻松搞定了。重新固定好编码器,测试移动虎钳动作时,坐标值有时可以变化,但是最终会变成0,测量电位计阻值不正常,确定电位计损坏,暂时将PLC程序中FC4中network1的IN0输入PIW300,改为常数10000,屏蔽移动虎钳模拟电位计的报警,保证不影响生产。拆开编码器,记录电位计的型号,单独采购一个电位计,等备件到货后更换。
电位计正反方向都有行程限制,超过行程会导致电位计损坏。安装前先根据拉线带动齿轮旋转的方向,将电位计旋转到反方向的限位处,焊接电位计线,安装好编码器,PG联机PLC将FC4中network1的IN0输入10000,改回PIW300,却提示变量错误,由于屏蔽编码器修改PLC程序时,没有注意变量PIW300的数据类型,所以会出现变量错误报警,好在只有那么几种数据类型,挨个测试呗!在符号表中将PIW300的数据类型由WORD,改为INT后,报警乖乖的消失了。上电测试夹钳松夹动作,监控编码器的数值变化正常,恢复了夹钳位置检测的功能。
细节决定成败!维修过程中,往往一个细节的失误,会造成不可预料的后果,必须细心!细心!再细心!!