最近热卷箱2-1托卷辊高速运行时,速度反馈抖动大,现场机械反应有异响;PDA运行曲线如下图(其中红色为速度给定,蓝色为速度反馈);

2-1托卷辊现场电机接手脱开,当自由辊使用,昨天检修进行了检查处理;
1)只接电机传动本地转车
与主操联系好,2-1托卷辊逆变器分闸,记录速度给定r62、速度反馈r63r61、输出电流r68、输出电压r27曲线;

传动夺取控制权,CDS控制数据组选择1第二组参数,(不能选择CDS 0有OFF2急停),控制面板合闸手动给定速度;
注意:现场电机接手必须要固定好,否则电机高速运行时容易伤人;
2)不接负载电机静态动态优化辨识
由于2-1托卷辊现在没有使用编码器(P1300=20)某些参数可能不太适应现在的工况,且机械更换了万向轴接手,决定进行电机优化;
静态辨识:
P1910=1(完全电机辨识并接受电机优化数据)和3(弱磁曲线计算)
P1910=1,出现报警A07991,逆变器合闸,开始静态辨识,期间电机有输出电流,无实际速度;优化完毕后P1910自动恢复为0;

2-1托卷辊额定转速900转,最大转速1690转,有弱磁,还需要执行P1910=3,步骤和P1910=1类似;
曲线如下图:

B. 动态辨识
P1960=1(无编码器的动态优化),逆变器合闸,自动执行动态辨识,期间电机有输出电流,有实际速度;优化完毕后P1910自动恢复为0;
动态优化曲线如下:

3)对比参数,将优化的参数保存到ROM中,备份参数;

4)机械连接手带载试车,观察运行曲线;
优化前后,对比曲线发现,优化后电机输出电流比之前小很多;

小结:
1. 主操分闸,传动夺取控制权,CDS控制数据组选择1第二组参数;
2. 电机静态辨识P1910,电机有输出电流无实际速度;电机动态辨识P1960,电机有输出电流有实际速度,电机会转动;优化完毕P1910、P1960会自动变为0;
3. 此电机有弱磁区,需要执行P1910=3静态辨识;现场无编码器,动态优化P1960要为1(带编码器需要P1960=2注意区分);
4. 不论静态辨识还是动态辨识,电机要空载,不连接手(带载要设定P1960=3、4);
5. 优化完毕后,要将参数保存到ROM中,离线在线参数对比结果保存,参数上传并备份;
6. 此2-1托卷辊无编码器控制,和之前由于编码器松动导致的高速异响不同;有的托卷辊要参与位置计算不能甩编码器;