我们生产线有个设备spm,主要功能是对带钢表面延展性及边浪进行控制的,算个小轧机系统,上下两个主辊
以前用的都是国外的辊子,最近降本节支,改造成国产品牌,2号辊子做为实验品进行测试,直径特别大,他的辊径为860mm,
辊径正常范围为793-862.其他四组辊径正常在830mm,如果要使用这个国产的辊子,就要在程序中修改一个补偿值,
做为小轧机快速打开的一个等待位置的设定值:-784MM
(最大辊径,当前辊径和补偿值参与计算,如果不修改补偿值就会导致等待位置设定值特别大,大于极限位置设定值),
打开的极限位置设定为:-870MM.这个补偿值是个常数。
通常是950,装辊的时候要把补偿值进行修改。由950改为800.装完后再改回来,就可以正常生产了。可是有一天,
在改回950的时候。我就直接输入的是950,而不是950.0,这个950.0,程序里原来是自动由指数进行表示的。
就把PLC程序下载了。当时自己心里也总觉得哪里不对,就是无法描述。
过了个把小时,生产反应spm有问题!焊缝过来不打开啊,不进行合辊啊。一些异常!
我就立即回想到可能是我修改的程序有问题,趁SPM停下来的间隙,马不停蹄的直接用下载快捷键CTRL+L,
把程序重新进行了下载,看了一个卷没有问题,再生产的强烈要求下,又观察了一个卷,才下班离开。