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发布于 2022-02-21 08:58:46
25楼
各有难度。我现在通过调试发现,像这样的工艺控制,已经是非常规传动速度调节器参数才能满足要求的了。因此,我改变了控制策略。两轴速度同步跟踪的那个被动轴,改成了转矩控制模式。然后,把主动轮转速实际值作为给定,从动轮转速实际值作为反馈。用DCC自己搭一个工艺调节器。这样,需要跟踪控制时,工艺调节器起作用,不需要跟踪时,传动系统起作用,非常好的兼顾了所有的控制需求。
S120,就是S120。使用方法复杂,但可以解决各种的非标控制需求。S120用的就是它的复杂特性。拿它作为一般传动,仅调速使用,太浪费了。也没必要。
把主动轮转速实际值作为给定,从动轮转速实际值作为反馈。用DCC自己搭一个工艺调节器。
这不就是相当于主机速度实际值作为给定的, 从机速度环模式吗?
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