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发布于 2022-07-08 16:32:56
32楼
本胖做过类似的。炼铁厂的高炉,上料小车的变频定位控制。举实例如下:
唐山国义特钢一号高炉:买的智能主令。其实就是一个200PLC,接受单圈绝对值编码器的信号;单曲绝对值编码器通过一个1:12的减速机练到卷扬机的滚筒上。智能主令提供四个信号(干接点):料车到底、第一减速点、第二减速点、料车到上限。高炉上料的PLC(414)根据这四个信号给变频器发出命令,对应的变频器指令是:停车、全速、速度1、速度2。其实,料车到底和料车到上限是同步的,双料车,一个到底、另外一个肯定到上限。运行的效果还是不错的,干接点也没出什么幺蛾子,但是......钢丝绳是会被拉长的,需要偶尔的去现场调那个智能主令(有个TD200),比较麻烦。
二号高炉,本胖改成了用多圈绝对值编码器直连滚筒,编码器是施克的1213,每圈4096码、一共8192圈。DP接口,连到主PLC(416)。开始也是仿照上面的用软件做出4个点,后来发现两个点就行了。停车点、减速点。不需要分什么一减、二减,变频器设好S曲线,一步到位。变频器由于货期的原因,一台西门子6SE70、一台施耐德ATV71,都是500KW的。干扰那叫一个猛!运行的结果,比一号路的更好,在电脑上点鼠标、敲键盘,就可以调整那两个点的位置。用趋势曲线辅助,可以实现最快的上料速度。稳定性也很好。全面超过了一号高炉那个模式。
议题是继电器触点控制变频器输入端子,可能产生的触点接触电阻增大,造成控制信号失效。
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