半夜被喊去中板厂协助处理精轧机下辊励磁问题。
励磁装置, 单独的DCM. 额定励磁电流328A.
问题描述: 21点, 下辊励磁装置报故障。 经检测,有两个可控硅损坏。 更换以后, 启动正常, 运行4-5分钟左右, 报F60057. 这个F60057比较熟悉, 一般情况就是大电感负载, 缺波头时, 容易引起。 问题是, 可控硅换了好几波, 故障依旧。 和上辊励磁装置对调器件, 电源板, cud , 吸收板...., 换个变。 问题依旧。
scout看波形, 运行前4-5分钟,波形正常。 到后面, 电流实际值, 触发角, 开始波动, 而且波动幅度越来越大, 直到触发F60057.
根据经验, 对调互感器, 仍然依旧。 最后和厂家沟通以后, 合计了一下。 只剩三个可控硅没对调了。 本着死马当活马医的想法, 对调试试。 没想到, 真的不再出现同样的问题。
其中原因, 不得其解。
但是,现场一个高层领导, 说会不会是你们更换可控硅没有抹导热硅脂。
现场人员更换可控硅确实没抹, 但是固定肯定是牢固的。 但是从直观上感觉,可控硅跟散热板是净面接触,即使不抹硅脂, 坚持十几分钟也没问题吧。而且,印象中, 每次跳闸以后检查装置, 也没发现器件有过热的情况。
但是, 想来想去, 还是觉得这个导热硅脂的原因相当靠谱。
跟分厂说,让他们有机会做个试验验证一下。