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发布于 2023-05-06 22:02:16
61楼
楼主,您好
我之前做过锂电行业的辊压机器,7轴的
机械结构简介:
①放卷/收卷/前拉伸/后拉伸,这四个结构都是一根伺服轴+摆辊;
②两个主压辊是采用的变频+编码器(由于当时的伺服功率没这么大还是追求性价比更高已记不清);
③还有一根纯伺服冷却轴。
注:①②走的是速度控制,③走的是转矩控制。
控制方法:
整机建立一根虚拟主轴,所有的实轴都跟着主虚轴同步跑。 由于各个辊子的卷径是不相同的,并且收卷和放卷的卷径还是实时变化的,这个时候就会涉及到,怎么能保持整机所有的轴都是一个线速度。
因为整机的每根轴都挂在主虚轴上,因此各轴实际上是有一个线速度了,但由于各轴的直径大小不同,所以各轴动起来时的表现也不一样,如果此时上料,结果毫无疑问,就是料直接断掉。
那怎么解决在各辊子直径不同时,还能保证各辊子的线速度相同呢? 这边采用的是速度叠加,这个叠加的效果可能是使某根轴的线速度变快,也可能是变慢,还可能是一直在变,叠加速度的目的就是为了保证整机所有轴保持在一个线速度上。
对于放卷和收卷来说,叠加的速度有两个,一个是实时变化的卷径带来的,再一个是对应摆辊位置变化时带来的; 对于前拉伸和后拉伸来说,叠加的速度也是两个,一个是固定的卷径带来的,再一个是对应摆辊位置变化时带来的; 对于两个主压辊和冷却辊来说,叠加的速度就一个,是固定的卷径带来的。
收卷和放卷的实时卷径,是通过超声波检测后的实时数据再计算得到的,其它固定的卷径是通过辊子的直径d*圆周率Π计算得到。 摆辊受两个因素影响,一个是张力传感器,一个是位置传感器,对于张力和位置来说,调节的方式是通过PID(E)调节的,当实际张力或实际位置偏离设定值过大时,就会要求当前对应的辊子加快转到或减小转动,从而使得保持在设定位置和设定张力范围内。
大概机构模样见下图,当然还有很多固定的过辊没画
呵呵,多么似曾相似的方案,直进式大拉机做不好速度同步与张力控制,也是每一道轴前一个张力摆轮,虽然是用了虚拟轴,但叠加速度控制明显是有问题,其结果也就是缓慢升降速,轴在做高频调节,电机容易过热
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