发布于 2003-05-21 20:27:21
0楼
本来想发一个贴子,可是不知怎么回事,发了一个空贴子。
哈哈,太巧了。刚好我也碰到了和你类似的现象。但是,是不是同一个原因,我就不知道了。我的控制工艺是,一个3kW的8极电机,带动一个100kgm2的滚筒,电机自身的转动惯量才0.06kgm2,采用MM4变频器无转速传感器矢量控制方式做控制调节。开始,我用变频器的自识别计算,P1960=1(调节器优化识别)失败。此时将系统运行起来以后发现,控制特性太软(由于惯量太大),“悠车”很严重,突加给定后很长时间才能稳定。于是,我加大了调节器的比例系数,增加了很多,大约30-40倍。系统的“悠车”现象消失了,也不超调了,控制很稳定,但是出现:上电以后给定为 0,转速也为0,突加给定,转速迅速上升并稳定在给定点,然后,突减给定至0,转速迅速下降为0然后反转爬行。和楼上的哥儿们的情况类似,给定的越大,返回后反转爬行的越快,反之亦然。真纳闷了,哪来的反向信号呢?查看调节器输入的给定通道,0就是0,没有负信号存在。可是调节器的输出确确实实存在着反转信号,这已证明,调节器的运算有问题。MM4的(SLVC)转速调节器有几个参数决定其运算特性。一个是调节器的配置参数,第二个是比例增益,第三个是积分时间。将第一个参数设置为自适应Kp功能,第二个参数设为30,第三个参数设为860,再运行系统,反转爬行的现象消失了。于是我得到了结论,本系统的转速调节器不能设置为纯P调节器,应设置为PI调节器才行。实际说明,转速调节器的放大倍数调大完全可行,但是,必须是PI调节器且同时要设置积分时间并适量延长。另外再加入一定的惯量补偿,这个功能在MM4中也有对应的参数设置。总之,在自动识别失败以后,就要靠手动优化了,只要不盲从,认真的查找试验,可以获得很好的调速特性。
楼上的哥儿们,你用的是什么变频器?如果是MM4,应该能解决。当然,我指得是调节器的参数问题造成的反转现象。因为,一种现象,原因不是唯一的,有的放矢,才能解决问题。