龙门架,采用S120控制,一主四从,主轴虚拟轴,从轴是四个三相异步电机。用的TO同步轴工艺对象。
问题不在动作,问题在主轴也就是虚拟轴的位置数据上。主轴配了一个激光测距仪,通过81号编码器报文转换后给到主轴。然后问题就来了。运行距10米左右,编码器的位置值与轴的当前值差异就比较大了。如图所示:

想请各位同行分析一下原因,这个差异存在的原因。有没有什么方法能给把这个差异解决掉?因为想要到的位置和实际位置不一样,这样定位不准的问题影响使用精度。想要到激光测距仪检测的实际位置,实际上工艺轴的实际位置到了就停了,驱动器就认为到位了。