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发布于 2025-01-09 10:49:11
1楼
帖子好长啊,主轴缺使能问题:当从铣头切换回主轴时,偶尔会出现主轴缺使能的情况。这是由于测量系统切换过程中信号丢失或配置不当导致的,PLC信号正常:PLC里主轴的X21.7 X2.1信号正常,说明PLC控制逻辑没有问题,问题出在测量系统切换或编码器信号传递上;编码器配置:主轴MSP1配置了2个编码器,而附件头MC1配置了1个编码器。在切换过程中,需要正确激活和关闭相应的测量系统,以确保编码器信号的准确传递。解决方案建议:确认切换到主轴MSP1时,MC1测量系统1是否正确关闭,MSP1测量系统2是否正确激活。检查相关PLC程序和系统参数设置,确保切换逻辑无误。在切换回主轴时,检查MSP1的测量系统1是否被正确激活,同时MC1的测量系统1是否被正确关闭。
旋转主轴时,观察MSP1的PMS1(电机编码器)和PMS2(直接编码器)的诊断信号是否有变化。如果PMS1有变化而PMS2无变化,说明直接编码器信号传递存在问题。检查编码器连接是否牢固,信号线是否有损坏或接触不良的情况。必要时,重新连接或更换编码器信号线。
确保MSP1和MC1的编码器参数配置正确,包括编码器类型、每转脉冲数等。在系统初次上电时,执行M54功能,复位MC1的DB21.7=0, DB24.5=0,关闭MC1测量系统1,关闭MSP1测量系统1,激活MSP1测量系统2,确保系统启动时测量系统配置正确。在PLC程序中增加对主轴使能信号的实时监控和故障诊断逻辑,当检测到主轴缺使能时,及时记录相关信号状态和系统参数,便于后续分析和排查。
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