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发布于 2025-11-12 16:11:42
11楼
这个项目是一个缝纫机改造项目,缝纫机是标准机,是信捷PLC去控制的,正常是人工通过脚踏板操作去上料和缝纫,现在我们做了一套自动上料的装置,是用的西门子plc控制,现在通过IO点的交互已经可以去控制缝纫机的启停动作了,还差的就是送料的治具要和它缝纫时原有的送料皮带轮同步,送料治具和它的皮带轮用的都是步进电机,最开始的方案是先是我这边控制,走定位到缝纫起始位,然后把控制切换到信捷plc,用信捷plc的脉冲和方向同时控制它的皮带轮和我的送料治具,以达到同步效果。帖子最开始我的问题是当切到信捷plc控制的时候我的电机是没反应的,(一开始设计失误,用的伺服,后换成了步进),后来把接到它原来的控制器上的脉冲和方向信号摘掉,只接我一个控制器,发现是可以控制我这边的。于是网上买了一个一分二的模块,把原来的脉冲和方向信号一分二,分别接到两个步进控制器上,这样就实现了信捷plc的一拖二。但是在实际运行过程中又发现了新问题,它的皮带轮要比我的送料机构速度快很多,实现不了同步,而且也很难通过更改机械结构去实现。最后没办法,只能采取了最笨的方式,我去控制供料机构,然后去模仿它的皮带轮动作,太难了,只能一遍遍的改参数,运行起来去对比,再改参数,目前为止还没有完全实现。。。。
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