事由:
应用于铝板加工的铸轧机上的卷起机,由于直流电机烧坏,需更换一台。
基本数据:
电机原型号:电枢额定电压400V,电流32/32/26A,功率10/10/8KW
,转速905/1400/1650r/min。励磁310V,2.32A。
新电机型号:电枢额定电压440V,电流40A,功率15KW,转速1500r/min。励磁180V,3.52A。(注意了,电机型号有很大的差别)
装置型号:西门子1P6RA7025-6DV62-O,电枢输入3AC 400V 50A
输出 DC±420V 60A,励磁输入 2AC 400V 10A 输出DC 325V 10A。
问题:
1)励磁线圈额定电压有很大差异,但问过有经验的人,为了达到控制精度,最好能将励磁进线回路串电阻,改为280V;但也无关大碍。所以暂时不管,先通电再说。
2)新买的电机额定电枢电压为440V,问过有经验的人,只要将弱磁点的速度下调10%即可。
3)新买的电机铭牌上标注只有最高转速1500,并无额定转速。所以难以确定弱磁点。
通电调试:
1)根据启动向导设置好参数,合闸后,励磁回路正常。励磁表指示约3.52A。
2)为了确定电机的额定转速,P081=0无与速度有关的弱磁运行;P083=3速度实际值由EMF反馈;主给定到96%时,电枢电压约270V,想继续往上增加到100%,但突然报故障F043(制动运行时的EMF过高)。(在此之前所有优化都没做。)
问题:
1 给定100%时EMF反馈应有400多V,为什么才270V?
2 这样换电机可行吗?帮我分析一下。