发布于 2006-03-02 14:09:46
0楼
可能有关问题没有回答清楚,再重复一遍;
将在线调节阀,从主工艺管道上分离;逐步打开旁通阀、关闭调节阀前、后的截止阀,此时调节阀处于无流量状态(不影响生产)。
PS2阀门定位器做初始化;先将阀门定位器做恢复工厂设置,然后,选择直行程执行程WAY,反馈轴设置90°即可。过程(略),初始化RUN1~5过程感觉非常流畅,阀门定位器、调节阀没有什么地方有什么不妥的地方。
电位器的检查;将反馈板24V-断开串入一电流表(或数字万用表流量挡)。阀门定位器置自动,逐步连续输入4~20mA,此时定位器的显示值、和电流表中反映的值与输入电流基本相符,则表明电位器的线性没有问题。
调节阀阀杆阻尼(或称干摩擦)的检查;逐步连续输入4~20mA,按1mA、1mA往上递增,阀杆有规律的往上移动,没有出现任何滞后和跳动的现象,用Druck UPSIII LOOP CALIBRATOR信号发生器,在4.000mA起连续用0.001mA往上递增到8.500mA,阀杆上升没有出现任何不规则的现象。
从以上的三种情况检查来看,阀门定位器本体产生的故障可以排除,而调节阀也看不出什么地方有问题啊!阀门定位器和调节阀是作为一个整体出现在调节系统内,现在控制不好,什么地方分析出错了?或者什么地方检查遗漏了?还是现有检查的资料分析有缺陷?不得其解。