quote:以下是引用ZZJ1382在2006-03-15 09:48:15的发言:
2:如果线速度允许在运行过程中慢慢上升,则浮动辊应该控制放卷,而收卷自由控制;如果是线速度要求始终保持一致,那就只能由控制器完成卷径计算再控制收卷变频,放卷仍可采用PID全控,
这是收放卷控制最经典的方案
不过还应该考虑张力导辊的上下限位,可以分别安装接近开关,下限信号进控制放卷变频器的DI,控制OFF2或者OFF3停车,上限信号进收卷变频器的DI,控制OFF2或者OFF3停车。比如组态放卷变频器:
ON/OFF1:DI1
PID使能:DI2
下限位:DI3
P2828=722.2
P2849.0=2829.0
P2850=0.5
P2851=0
P2810.0=722.0
P2810.1=2852.0
P840.0=P2811.0
P844.0(或P848.0)=2829.0
同样,上限位进收卷变频器,组态相似。
一旦有下限位的信号,放卷变频器立即OFF2或者OFF3停车这时ON/OFF1信号也消失,同时因收卷电机继续运行,导辊会自动上升,离开下限位后,OFF2或OFF3信号消失,同时延时0.5秒(可以根据工艺情况设定)后ON/OFF1信号出现,放卷变频器自动运行,不会中断生产。如果是到达上限位,则对收卷变频器进行相应的控制。
这个方案我在自动对边系统中使用过,效果还行。
4系列和70系列的变频器其实不单单是个电机驱动器,它本身还是个控制器,只要充分利用里面的自由功能块,可以完成一下小系统的控制功能。