发布于 2009-12-31 17:18:30
30楼
我做过,以前变频器贵,对多台大电机启动就是采用由变频器启动,启动好后再切换到工频。跳闸从现象看是过电流,首先要排除相序引起的电机转向不一致。这个可以用空电机不带负载分别运行看转向。然后分析,电机在动态时,接入三相电源,会怎样工作:三相电接入产生旋转磁场,其同步转速肯定与电机不同,这时就会强制电机同步,从而产生瞬间启动电流,一旦电机同步了,电流马上下降,回到正常值。这个同步过程不大于500MS。有电流表的话,可以看到表针一甩到头,马上下来。
你这里主要是断路器偏小,不能承受起动电流,另外,断路器的动作特性应该为D形。这样可以抗击冲击电流。55KW电机的额定电流就有110A,断路器至少也要150A!
至于切换时间,应该是越小越好,这样电机转速跌得不多。只要保证间隔大于3个工频周波。即60mS以上即可。变频器采用OFF2停机,同时断接触器。延时60到100mS合上工频接触器。
学无止境,活到老学到老