发布于 2010-03-10 12:49:49
10楼
谢谢斑竹和大家的建议,这几天可能电脑有问题论坛老是登陆不上,很抱歉没及时回复!
斑竹,你的建议我有些不理解,我在一个直径1600mm的环件上这样试验了下:
1、用高迈特的魔术钻钻了两个23.8的孔,再用24的铰刀扩成24的孔
2、用山高的U钻打了两个21的孔,再用直径20的铣刀螺旋插补扩成24的孔
两种加工方式都是直接钻孔,没有用到刀补,程序用的是圆周孔循环,两个孔之间180°,程序里设置的圆周直径1650mm,用24的销子插在孔里测量两个棒子的距离,结果两种方式加工出来的都比设置的直径要小二十多丝,用游标卡尺测量手感可能有些误差,但也不至于差这么多,所以通过上面的实验,我认为应该不是刀具的原因。
我们的机床是X、Y轴都是直连的,传动比是1:1的,不存在传动比不对产生的原因。
现在觉得应该是螺距误差产生的问题,准备联系机床厂家用激光干涉仪给我们做一下螺距补偿,这批龙门钻我看了下备份的数据里面螺距补偿的数据都是0,应该以前也没补偿过,不知道是否所有新机床调试过程中都要补偿呢?
后面有什么进展我会尽快告知大家!谢谢支持!