quote:以下是引用huyie在2011-04-03 15:43:29的发言:
本单位是一生产通信电缆的专业厂家,新购进一条90护套生产线,用来生产HYA市话电缆。设备生产厂家也是行业内的知名厂家,有着多年生产挤出机的经验。然而却“老师遇到新问题”,具体情况如下:
该生产线试车时情况如下:护套料为LLDPE,生产HYA30*2*0.4(护套外径为12mm/缆芯外径为8.8mm,机头为25型,机身加热区为4区,加热功率均在6KW,
机头加热4区,采用挤压式模具。主电机90KW(普通三相异步电动机,额定电流167A),采用变频器控制,各温度设定(从下料口往外)分别为210/240/248/257/250/235/235/243
1) 试生产时,线速度为20米/分,主机变频器10.2Hz,153A,46.1%, 变频器上已报"电机过热故障",各区温度均可达到设定值.
2) 关掉下料口冷却水,30分钟后,主机变频器显示10.2hz,118A,37.3%
3) 将线速度升至40米/分,主机变频器显示19.8hZ,162A,机身1区~4区分别低于设定值27/28/19/33度,且4区温度呈下降趋势.
4) 将机头取下,单挤料,将主机速度开满,变频器显示50HZ时,测出胶量13kg/2分钟
以上现象是否说明:
1、机身加热瓦配小了,所配加热瓦功率不够,以致高速生产时塑料不能充分熔化,故电流增大、机身各区温度下降、尤其是熔融区;
2、电机配备不合理:普通电机低速时散热不够,导致电机过热电流大
奇怪的是:
生产该挤塑机的厂家是一老牌厂,有着多年生产挤塑机的经验,怎么会犯这种低级错误呢?机身4*6KW的加热功率真的不够吗?
还是电机选型不合适?应该用变频电机还是?