我厂有一台铣削钢带的专用机床,有两个铣头同时对运动过程中的钢带两侧进行铣削加工,以保证钢带的宽度。钢带宽度1m左右,厚度10mm,移动速度1.5m/min。目前机床的现状是:两个主轴功率各55kW,带动铣头旋转,通过两台变频器控制,铣头的移动通过普通电机+减速机+丝杠驱动,工作过程中,钢带运行会出现左右摆动的情况,操作工根据观察完全手动控制铣头的移动,来保证铣削加工的质量和钢带的宽度。目前经常出现钢带两侧铣削量不同、甚至出现钢带边缘铣出缺口的情况。
> 现在我们想对该机床进行改造,通过两套位移传感器检测钢带两侧的位置变化,与两个铣头的位置控制构成一套随动系统。我们初步有两个方案,方案一:OP270+S7315-2DP+FM354+611U+1KF7;方案二:SINUMERIK 801D+611U+1KF7。目前我们选择的位移传感器带有DP接口。
> 想请教以下问题:以上两套方案是否均可行,那种更经济一些;FM354是否可以和驱动部分611U相匹配;位移传感器是否可以接入SINUMERIK801D数控系统中,作为其位置(速度)控制的给定信号呢;对于这样的随动系统,并且只在该场合使用的专机,有没有更好的方案呢?如果想重新制作一台机床,考虑到两个主轴的控制,应该选择什么型号的数控系统呢。
> 真心希望得到您们的指导!谢谢!