数控机床在使用过程中出现故障时,从表象看,往往很多类似电气部分的故障,其真正产生的原因却出自于机械部份,从而影响了维修者对故障本质的判断。现举一实例:
1、故障现象:MCP数控铣床在加工一批工件时,操作人员反映机床偶尔会出现工件坐标原点G54在X坐标方向有时偏差2-6mm不等的故障,但机床并未报警。
2、故障分析与排查:引起该故障的原因可能有操作人员将工件坐标原点G54设定错误,机床有反向间隙,交流进给伺服驱动器或交流伺服电机有故障等。经询问操作人员得知,加工零件为批量,故工件坐标原点G54应该正确,检查机床反向间隙也没问题。机械维修人员肯定地说是电气部分的原因,因为故障时有时无,没有规律性,因此采用代换法:把与X轴同型号的交流进给伺服驱动器和交流伺服电机更换,以便区别,但故障依旧。经过对各环节部件的详细检查,最后直到对伺服系统的Z轴Vcmd进行测量,才弄清楚是由于主轴头的窜动误差引起,即使Z轴进给为0,故障偶尔还是会出现。拆开主轴箱部件后,发现主轴电机与齿轮联接用的联轴器(减震橡胶圈)大部分破损脱落,联接轴之间的轴承间隙过大。更换后该故障再未发生过。(转载自《金属加工》作者:李明)