发布于 2011-11-13 10:51:21
1楼
11月10日上午,我们对牵引测速机做了清洁保养,对各皮带进行了检查,对拉丝机到退火机的平皮带进行了清洁(当时发现有少量油,即刻进行了清洁但未警觉),检查了张力电位器未见异常,又空车运行了1个多小时,各部分速度稳定。
9点多亲眼看着生产人员把车子开起来,各部分张力稳定,一直在现场未见异常,到19:00左右,生产人员又在叫拉丝张力轮紧了。
拉丝张力轮紧,说时退火出线处的速度慢了,而这个速度是由拉丝电机通过平皮带传过来的,会不会是平皮带打滑造成的。
在车子运行时,用纸板打磨的方法清洁平皮带与传动轮的接触面,清洁的同时,看到原先张紧的张力轮又在还原。对了,印证原先“平皮带打滑”的猜想。
再进一步细细观察,原来平皮带旁有一油封,该油封里面是齿轮传动轴,外面有一端盖,当设备运行时,齿轮传动溅起的油星通过油封偶尔溅到旁边的平皮带上,造成设备运行几个小时又出现张力不好的现象。
次日,我们更换了油封,用汽油清洗了平皮带。装上开车,设备运行了48小时,一直都正常。已经患病2个多月的2#串联生产线终于恢复正常了。
看来,都是“皮带打滑”惹的祸。这也提醒了搞传动的朋友,对老旧设备,首先要彻底消除机械方面的隐患,才能真正解决传动问题。