西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等
公司一台产线运行14年了,AIM和ALM组合,最近几乎每天都会出现ALM直流母线电压600V降至520V左右,而这种现象以前偶尔也会出现,但出现的频次较低,也只是几个月才会出现一次。现在更换了AIM和ALM,还是几乎每天出现一次直流母线电压降低,重新启动后正常。
刚刚看了一下WINDOWS自动装了一个更新就这样了,我应该怎么操作去掉这个更新?现在的故障现象是我用STARTER使用搜索节点功能,电脑就会自动重启
两台电机进行主从控制,单独转一台不会报这个故障,两台一起转,不论速度、扭矩设定多少,过个3分钟左右母线电压就逐渐从550左右降到阈值以下,然后报故障。P864参数设置成整流单元的r863.0改了也不行;没有Drive-CLiQ接口的,硬连接,把整流单元的READY信号接到CU的DI端子上,驱动参数设置P864=r722.1也不行。
TIA 20 STARTER SP1长期轨迹监视温度等,总是不能下载,提示需要激活Technolog Extension LONGTRC怎么解决?安装的TIA 20 StartDriver SP1
使用西门子S120控制升降时,上升的时候会报警7902 电机失步,而下降不会出现,这是什么原因
请教一下,两个带drive-cliq口的1PH8电机,直连两个S120驱动模块,P1300=20开环静态辨识的时候报F7990=10故障。问过西门子技术支持,做过如下操作:1. 恢复出厂设置并自动配置2. 用毫欧表量电机内阻,用万用表量电机对地绝缘3. 互换电机到驱动的FX5002-2DC10编码器线4. 去掉一个功率单元重新组态5. 换上新买的FX5002-2DC10编码器线6. P9906=3无论怎么操作都不行,一直报F7990=10故障。但拔了drive-cliq线,手填电机参数开环辨识就正常通过且能正常运行,而且手填的和读上来电机参数的是一模一样的。西门子官方给出的结果是Drive-CLiQ电缆连接的编码器模块(SMI/SME)存储了错误的电子铭牌数据或数据丢失。现在公司有库存的SMC30,我想把drive-cliq口的棕白色KTY84线和编码器的两对黄绿双绞线接到SMC30上。但这两对黄绿线是A+A-B+B-线,怎么没有给编码器供电的电源线,请问这要怎么接
故障现象:一个CU 下3个双轴逆变器,无编码器矢量控制。运行过程中其中2个双轴逆变器的4个驱动回路报F7802,另一个逆变器下的2个驱动回路正常运行。初步判断:F7802 ,查手册是整流单元或功率单元未就绪。原因整流单元或者驱动在内部接通指令后没有回馈就绪。以往报出该故障都是整流单元没有合闸直接运行逆变器会报,也就是因为直流母线电压不正常所致。排查过程:使用万用表测量装置直流母线端子电压正常,所以说母线供电电压没有问题。怀疑是内部熔断器烧了,查看P70母线电压参数,显示的母线电压也异常。再次合闸,依然报F7802。那么就怀疑手册上原因的后半句,“驱动在内部接通指令后没有回馈就绪”。将逆变器的控制电源断开重新上电,问题解决。本来准备将整个这组装置从CU到逆变器都断下控制电源的,因为产线还在生产,为避免扩大影响,只断了有问题逆变器的控制电源,问题得到解决。进一步思考:另外查看手册上说的 P857 功率单元监控时间,该值为6000ms。这个应该不是问题的原因。那么问题来了,驱动内部会出现什么情况导致该故障。不合闸不报故障,一合闸就报,故障也能复位掉,一合闸还报,断控制电重上电又恢复正常。产线...
铝箔分切机,S120, ALM ,矢量轴,1PH8电机;放卷做速度轴控制,作为基速;收卷做速度环饱和力矩限幅控制,系统在升速和降速过程中,放卷实际速度等于给定速度且波动在正常范围内,收卷速度环未退饱和,实际转矩也等于给定转矩,但是收卷会速度在300-400rpm左右这段速度范围时出现很大速度波动,最大的有近10rpm,其他速度段正常;降速时经过400-300rpm左右这段时也是同样的情况。目前将轴多次重新优化后效果不好,手动减小速度控制器P值,最低到0.8,这段的波动值变小了一点,最大大概7rpm,效果也不理想。请专家老师们帮忙看看都有哪些原因导致和有哪些好的解决办法呢?
S120配套的西门子伺服电机编码器设置中expert settings是什么意思?
各位大佬好,我是做设备维护的,对西门子驱动了解不深,现在有个问题想请教,S120 报警F30611,CU报1600,把手册,安全手册都翻看了一编,也没找到多少头绪,只知道是安全类的问题,如何解决这个故障,各位大佬能否给些思路,手册和安全手册我都有查阅了一下,有用知识获取的不多,只感觉西门子驱动太难学了,手册下了一堆,遇到问题也是解决不了1、驱动和CU断电复位,已做过,做完后设备恢复正常,但过一段时间又出现报警2、想检查CU的安全线路,看了图纸,也没几根线可查的3、这个驱动是个双轴模块,另外一台电机没有报警设备图纸:
之前电机用的磁阻式旋变,接的smc10,现在想换一个电感式旋变,旋变信号是正余弦差分,想问下各位大佬,smc10/20/30,哪个才能采集正余弦差分信号,用来给电机做闭环控制。差分信号波形图
有一个西门子变频柜,带drive clinq口的电机连接S120驱动单元。自动组态vector轴后,手盘电机,r61里能够收到转速,r35里能够读取温度,说明这根线没坏。把P1300设为20开环模式,静态辨识的时候报F7990=10故障。在trace曲线里可以看到221KW,390A,390V的1PH8的电机静态辨识电流快到800A了。连续4天问西门子技术支持,按照官方的说法恢复出厂设置过,自动配置过,用毫欧表量过电机内阻,用摇表量过电机对地绝缘,两根供电线拆下一根过,从别的台架借了一根完好的FX5002-2DC10编码器线更换过,都没有解决问题。我试着把电机到S120驱动单元的FX5002-2DC10电缆拔掉,恢复出厂设置后重新自动配置,然后在驱动里打开configure DDS,把P304到P353按照以前驱动通过drive clinq线从变频器里读取到的电机参数填进去,然后下载到变频器里,P1300=20,静态辨识通过了,在trace曲线里可以看到电机静态辨识时的电流在250A左右。辨识完成后可以开环启动电机了,原先带FX5002-2DC10线的时候就不行,一启动电机电流就很大,...
请教一下,有一个西门子柜机,是西门子的框架断路器+SLM+驱动单元。驱动是355KW,电机是250KW的两极10000rpm 500Nm电机,驱动单元的功率足够。电机的静态动态识别都做过了。空载运行时转速非常稳定,转速误差在±0.2rpm以内,整流使能后母线电压r70是534伏。转速模式运行,电机带载1000rpm,-15~-40Nm。转矩是有些波动,但导致转速波动±3转,我想把它调到±1rpm以内,调速度环参数p1460和p1462,怎么调都没有效果。调p1441和1442滤波也没有效果。我就再调电流环参数p1715和p1717,p1715调到2的时候可能是调的太大了,报f7801电机过电流故障。我复位故障并整流分闸,这时,母线电压r70升高到552伏,仔细分析没有听到西门子框架断路器断开的声音。但整流使能时我听到西门子框架断路器闭合的声音了。不管为什么分闸时西门子框架断路器没有断开的声音,整流的P840确实为0了,但为什么母线电压反而升高了呢?如果是同步电机也就罢了,这个异步电机也不会产生反电动势,为什么母线电压会上升?还有就是速度环参数为什么调了没有任何效果,p1460调的太大了...
请教一下,有一个一整流两逆变的旧西门子变频柜,带driveclinq口的电机连接S120驱动单元。我先连接CU,在线后选择automaticconfiguration,自动配置完后,把P1300改成0开环,然后在stationary辨识页面,选择completecalculation,点击activemeasruement激活,然后选择stationarymeasruement静态辩识,激活activemeasruement后用控制盘启动变频器,这时报F7990故障,r949=10,看手册是电机数据检测出错-10:在电机数据检测期间切换数据组。复位重新automaticconfiguration自动配置后,先completecalculation再stationarymeasruement静态辩识再启动电机,还是有这个错误。但第二次completecalculation后这个故障没有了。请问这是什么原因?两次completecalculation启动驱动后不报F7990了,却有了新错误F30001,r949=0。换第二个驱动单元,控制第二个电机,重复上面的操作,现象跟这个一模一样。也是...
请教一下,有一个旧的S120变频柜,控制单元是D425:6AU1425-0AA00-0AA0,一个整流加两个逆变vector_02和vector_03。两个逆变控制两个带drive-cliq口的电机。D425在线后点击AutomaticConfiguration进行自动配置,配置完成后手盘电机,发现两个逆变的r61里都没有转速。把P1300改成20开环模式,打算用控制盘转一下电机,结果整流报错。看故障发现vector_03报F30897,F7016,F31885;r35=-200℃,分析是驱动到电机编码器的drive-cliq线坏了。检查vector_02的r35=32℃,电机温度正常,判断vector_02到电机的drive-cliq线是好的。但分不清vector_03是编码器的drive-cliq线坏了,还是西门子电机里面的编码器坏了,就把两个逆变到电机的drive-cliq线互换了一下,结果vector_03的故障没减少,vector_02也新增了个F7016故障,看两个逆变的r35=-200℃,两个都没有温度了。请问这种情况如何判断故障原因?两个逆变的drive-cliq线互换...
大家好, i) Sinamics Enineering mannual里1.13.2 Standard Load duty cycles里有一段关于Imax的描述如下:The maximum possible short-term current of the load duty cycle low overload (LO) is 1.5 * IL for 10 s. This value is always slightly higher than the maximum possible short-term current of the load duty cycle high overload (HO), which is 1.6 * IH for 10 s. Thus the maximum possible output current Imax of the power unit is defined by Imax = 1.5 * IL. This maximum value is set in the firmware and can, therefore, no...
我将X9:1、2接一组24v电源;X9:5、6用作进线接触器控制回路的继电器启动。查手册看到X9:7、8写着运行时必须接24v和地(使能脉冲)。百度有人分享说设备出厂时X41:1、2和X9:7、8是短接的。我想问问各位大神,我现在就只把X9:1、2接了一组24V,对于X9:7、8和X41:1、2需要接24V电源吗。
最近有一台电机出现擦擦的声音,然后保养结束后依然存在,想着优化一下电机,结果通过博图V16启动旋转测量,无论如何下方新值都是0,这是什么原因?静态测量也是一样的,操作 都是激活控制权,点击使能,点击开始转动,结束后还是0,有时候会卡在磁饱和曲线。找不到什么问题。
监控了曲线发现r2665epos位置设定值跳变 位置编码器没有变 这个现象导致跟随误差过大发生故障 r2665为什么会跳变求大佬们解答
我在用starter软件通过PLC网关连接变频器时,只能连上CU,驱动部分连不上,显示一半红色一半绿色,显示如图。提示是“单位/结构不一致”,这个提示的是拓扑那部分的结构不一致吗?是这个吗?然后我重新上载,还是显示不一致,这个问题怎么解决?如何才能连上
CU320-2 PN+SLM+3个驱动轴,其中一个驱动轴报F31885故障,故障值33,通讯有问题了,做了一些基本检查,Drive-CLiQ线以及接头,连接等,未发现问题。打开Starter,在线看拓扑,发现没有识别到电机,可能还是线或者接口问题,上惯用的替换法,1、把有问题的电机Driv-CLiQ线插到X201口,能识别出来,说明该电机以及线是没问题的,2、把一个好的电机的Drive-CLiQ线插到X202口,拓扑也是不能识别,那就是Drive-CLiQ口的问题了。继续测试,把连接电机模块的Drive-CLiQ线接到X202,能识别出来电机模块。判断是该电机模块的X202口的24V有问题了,Drive-CLiQ口可以向外提供24V电源,但连接CU/电机模块之间的Drive-CLiQ口不需要提供24V电源,所以能识别到电机模块,而连接电机的Drive-CLiQ线是需要提供24V电源的。连接电机和连接CU/MM的Drive-CLiQ线是不同的,内部装置之间连接使用的Drive-CLiQ线是4芯的,连接电机的是6芯的,带24V电源。最后修改拓扑连接,重新下载,按新的拓扑去连接,设备恢复正常...
S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?这个转速差值是指电机转速实际值和设定值之间的差值吗?还是指在一个电流采样环周期内,电机实际转速变化的差值?比如,是一个采样周期内转速最大值和最小值之间的差值。p0492 是每个采样周期的最大转速差值 / n_ 差值max/ 采样周期。是一个电流控制器采样周期内允许的最大转速差值。F31118 (N, A) 是指编码器 1:转速差值超出公差。原因是使用HTL/TTL 编码器时,多个采样循环之间的转速差值超出了 p0492 中的值。在电流环的采样周期内,会监控测出的转速实际值的变化。这个变频器的P115参数采样周期设置中,P115(0)电流控制器采样周期是400μs。P0492参数设置是 34.5 rpm我想请教各位大佬,这个转速差值是怎么计算的?
基本配置:CU320+电源模块+2个驱动模块:现象:S120启动阶段报F06200和F30001故障,详见附图检查情况:检查进线电源质量无异常,相序也更换过。
S120是没有实时时钟的,要想让S120的时钟与现实时间对应起来 要么自己根据运行计时器推算 或者利用AOP30进行时钟同步,然而自己推算终究是需要计算的虽然没多么复杂 但总归不太爽,AOP30又需要额外付费购买,那么剩下一个比较好的办法就是使用NTP时钟同步了。对于一个小型自动化网络 可能只有简单的PLC作为上位机,没有工控机来做时钟同步,而PLC是有实时时钟的 虽然断电后仅能维持六周 单对于大多数使用场景来说足够了 PLC的时间设置也是多种多样 可以通过程序修改 也可通过博途或者维护工具修改 那么S120就可以利用PLC做时钟同步服务器 1200 1500PLC默认是无法支持时钟同步服务器功能的 需要自己编程 当然官方也有库可以调用 在此仅介绍S120中的配置配置方法非常简单 如下所示设置CU中的几个参数即可具体的效果就如下所示
新接手的项目,需要用1200带s120,需要电机输出恒转矩且转速限制为0,由被侧件拖动电机旋转,电机只负责输出设定的扭矩来模拟被测件的工况,之前没接触过这类控制,请问需要配置什么报文,组态中cu320组态servo还是矢量?需要配置工艺轴还是直接通过写报文来控制
cu32 下面新增一台cua32+pm240组合 但是在starter在线拓扑图上搜不到 是要断电重启吗 另外想问下cua32能热插拔吗
我们去年改造了2018年新建的产线,由于产线升级,新增加了逆变器,故原来的BLM也需要并联,我对产线的传动方案经过反复求证,最后决定下来了,对于BLM也是另外采购一套,并联了一套一模一样的,最后去年12月底,已经运行了!对于制动电阻也是复制了原来的同型号,同参数的!在制定方案的时候,也发过一篇求助帖 https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1907933_47_0_0.html#anch
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