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西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等

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【投稿】“技术漂流瓶”西门子小型自动化应用故事征集!100%有奖!

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好的活动,希望多多参与

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《工业AI之我见》之十、归纳与展望

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AI回答的吧?1、“适配微电子电路手机、电脑、电路板、芯片内部全部使用直流电,整流后即可直接使用。”本身就是直流,整流?怎么整流?2、光伏、热能这些绿能发电,本身就是直流输出。更何况也有直流发电机呀。3、大功率DC-AC、DC-DC发热大?恐怕交流变压器的自身功耗也不低呀。至于直流开关灭弧难,那应该是很久以前吧。十几年前,驱动不都是直流电机么?真空开关都是常用件。只是现在不再使用直流电机驱动系统,导致量少价格上去了而已。对于新鲜事物,我们是不是应该以新的视角观察呢?

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工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

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感谢老师分享,下载下来学习学习

西门子正式发布全新SINAMICS G200 Basic变频器!作为一款具有高性价比的PROFINET总线型变频器,它基于SINAMICS第三代产品平台开发而成,为标准机械应用带来稳定、高效且可靠的驱动性能,助力设备实现持续优化运行。G200 Basic提供3种外形尺寸,覆盖3AC 380V至415V电压等级,功率范围覆盖0.37kW - 7.5kW,可满足广泛的工业应用需求。产品亮点性能优异使用第三代产品平台优异的电机控制算法,可实现高性能V/f控制和无编码器矢量控制高紧凑性涵盖3种外形尺寸,2.2kW及以下为60mm模块宽度,3-4kW为73mm模块宽度,5.5-7.5kW是100mm模块宽度,紧凑的尺寸可以有效节省柜内安装空间高集成度完全集成于Startdrive中,可以在TIA Portal平台下与SIMATIC PLC和HMI实现无缝交互高易用性提供多种便捷的调试方式,不仅能在TIA Portal环境下利用Startdrive实现调试,也可利用电脑或手机浏览器实现基于Webserver的调试,还可以使用多行显示的中文/英文LCD面板脱离电脑实现单机调试高可靠性可通过PROFI...

2026-04-02 14:26:20 3526 58 5

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【分享】SINAMICS G120 V20宏功能速查表

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因为术业有专攻,西门子驱动的宏,本质上就是参数的集合,就是给对驱动一知半解,但还是要用的工程师提供方便的,根据需要简单调用一个宏,然后再上面略做修改比一个个建立BICO连接方便太多了

在G V系列中,通过P015设置,选择宏;其实就是帮助对西门子驱动器不太了解的工程师,快速的实现场景使用的功能“搭建”。针对不同的型号,DI端子有多有少,通讯功能各不同;因此,宏的数量(功能编号)并非所有型号都一样。SINAMICS V20的宏功能:SINAMICS CU240B-2:SINAMICS CU240E-2:SINAMICS CU250-2:SINAMICS CU240XA:G120C是一款紧凑型一体机,它的宏功能也是根据型号有所不同。(没查到说明)谁有写在下面吧。

2026-05-03 14:07:21 2409 6 8

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【认识西门子新产品】SINAMICS G120XA

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优化提升明显

SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:39:05 7956 33 6

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【求助】对于速度位置双闭环系统控制的G120变频器,单一编码器异常状态下的应急生产模式探讨

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最下面那张讲座的截图,就是告诉你。当编码器2坏了以后,停车,然后操作参数P10 = 25;再操作P2502 = 1;再把参数P10 = 0。存盘。然后继续启动系统运行即可;等到编码器2通过维修,恢复正常以后,停车,操作修改参数P10 = 25,再操作参数P2502 = 1,再把参数P10 = 0。存盘。启动系统运行。恢复原来的定位模式。也就是说,一旦编码器2有问题了,想最快解决的操作就是,先停机,然后改参数,保存,再上电启动运行。基本操作顺序仅此。

速度位置双闭环(EOPS器)系统控制的G120变频器。 当电机端速度编码器出错(比如损坏时),可以通过更改P1300开环/闭环运行方式【21】改为【20】依靠单位置编码器应急运行,该方案验证有效。 但是,当负载测位置编码器出错(比如损坏时),最快速度恢复设备动作应该如何操作,目前得到部分信息,似乎可以通过P10、P2502等参数在不更改PLC程序的条件下维持单速度环控制,但是不了解具体操作方法,求各位大佬指点~~~~

2026-07-01 17:52:05 50 1 0

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【探讨】G120启动加速过程不超调(这是一个DEMO测试)

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感谢K版。有时间还会再进一步做测试,再做反馈、交流。

配置:PM2240-2(0.75KW)+CU240-2+电机(0.12KW,三角形接法)+空载+设置最大转速2250RPM矢量控制测试,发现个现象,就是启动加速过程中没有出现实际转速超过设定转速。从曲线看,在设定值到达后,实际值分4个阶段逼近设定值(0.33S/2192RPM-0.44S/2223RPM-0.55S/2241RPM-0.72S/2250RPM)这个梯度比较明显。在调速之后,2.75S时,实际值超过设定值,达到2253RPM,此过程直接超调过去,没有限制。这情况,是什么原因?控制机制?参数?见趋势文件(TIA-V19)。Trace-2250-0.25S.zip

2026-06-25 15:18:42 265 5 0

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起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...

2025-10-30 18:19:22 14842 33 12

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【求助】G120 使用变频器内部 24 V 电源的数字量输入接线问题

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楼主提供的图确实不是现在G120的端子图。不知是以前的,还是哪个其他版本的图。现在官方发布的G120端子接线图不是楼主这样的。再说楼主的疑问,从给出的图看,DO1的端子21和22是一个集电极开路形式的开关量信号输出,其集电极(端子21)接一个电源串联灯泡,就相当于集电极开路上拉负载,发射极(端子22)接0V。是一个典型NPN型开关信号输出的形式。没有错哟。另外,现在的G120端子内部输出的供电电源(端子9),其容量是200mA。与楼主提供的图示不符。

如图红色箭头和框所示:X139的9号端子是24V+,那X137的21号端子左侧的灯泡,灯泡左侧是24V+,难道21号端子DO1+输出0V吗(如果DO1+也输出24V+,灯泡就亮不了)? 我理解DO1+应该输出24V+,DO1-输出0V,但不明白这个灯泡2边不可能都是24V+

2026-06-30 16:04:36 137 5 0

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精华
【求助】关于G120变频器的一些疑问,望解惑

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能否分享一下,这个实验测试的一些数据和结果,大家对这个堵转或者提升装置的一些知识很大一部分都是来自书里

硬件配置:变频器1:CU250S-2 PN+PM240-2(订货号:CU250S-2 PN+PM240-2 55kW)55kW,外配了55kW的制动电阻。变频器2:CU250S-2 PN+PM250(订货号:6SL3225-0BE33-7AA0)37kW/45kW。PLC:S7-1512SP电机:编码器:软件:STEP 7 Professional V20 Upd4+SINAMICS StartDrive V20 SP1 Upd2通信配置:999自由报文,接收字和发送字长度均为12个字。控制方式:P170和P180都为2,P810和P820同时关联r2090.15。通过控制字Bit15 CDS位0切换CDS和DDS数据组。关键参数如下:P96=[0]Export,P1300[0]=[21]转速控制(带编码器),P1300[1]=[23]转矩控制(带编码器)P1070[0]=r2050[1],P1503[1]=r2050[1]。测试内容:将一根1.1m长杆沿中心位置固定在电机轴上,长杆一端距中心0.5m处挂一个25kg标准砝码,另一端悬空。经过计算得知:电机需要25*9.8/2=122....

2026-06-24 16:18:51 798 17 1

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【求助】最大电缆长度问题

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关于的问题,1748教学视频有特别详细讲座,自己去搜一下,那里讲的理论实际都有,特别易懂。关于电缆长度的话题,讲起来特别长,不适合论坛里的三言两语。

现有两台电机,功率分别为 1.1KW 与 22KW,采用 VF 控制方式,搭配非屏蔽电缆布线,电缆敷设长度区间为 220 米至 250 米。1. 22KW 电机配套变频器可不用加装输出电抗器,想确认实际现场使用环境下,是否能够省略输出电抗器?2. 长距离布线工况下,电缆线径需要加大多少规格?变频器是否需要降功率使用?3. 1.1KW 电机将变频器载波频率调整为 2KHz,能否突破 225 米的常规布线长度限制?设置为 2KHz 载波频率时,该电机允许使用的电缆最长距离为多少米?

2026-06-25 17:47:09 213 3 0

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【探讨】任意报文8/8与自由报文999

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S7-200SMART组态的任意报文就是自由报文,只不过是定义好了报文长度让你选择,比如任意报文PZD6/6,PZD8/8,PZD12/12。通讯两侧的报文长度要一致。

想问一下200smart与G120PN通讯,200smart方导入g120gsd文件只有任意报文8/8没有自由报文999,g120侧用的自由报文999,如果配置成8/8的长度,两边能通讯上吗;试了一下200smart侧只有任意报文8/8配,g120侧配的是自由报文999,通讯不上,不知道是因为g120侧的999长度没配成8/8还是因为这两报文就不能画等号

2026-06-17 09:13:36 343 3 0

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【求助】200mart pn总线控制G120 抱闸问题(报文1)

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感谢,本家啊。r899.12:抱闸打开信号 (1打开,0关闭) r0052.12:状态字 1 的位 12不直接用于控制抱闸。小西解答。

1:G120内部抱闸继电器选择3:G120外接中继选择(我选3)数字量输出DO0 控制抱闸(打开关闭)有两个控制抱闸该怎么选,像我报文1控制,是不是只能选r52.12请指教

2026-06-11 16:06:10 269 2 0

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【探讨】G120C 通过端子控制,速度总线控制的问题

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840,844,845可以修改吧?

最近客户现场要技改,现场变频器原来用的是端子启停,模拟量给定速度,现在我想改成端子启停,总线给定速度,然后读取变频器的电流,频率,状态字。可以实现吗?

2026-06-08 20:09:45 551 6 2

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【探讨】希望官方提供此有效链接

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G120有两本手册。一本是参数表手册;一本是操作手册。在操作手册里,通过目录即可找到BOP-2操作的详细资料。其实这两本手册组成了G120的文件大全。我们现在的时代变化,似乎不再强调读书学习了。而是找答案一步到位的那种,依赖于网络的功能。快餐也是倾向于点外卖,直接送到嘴边。就差有个人形机器人伺候喂到嘴里了。尽管时代是快节奏的。但是读书学习,这种传统学习模式还是需要的。它可以帮助你的对一个事物的系统思考、认识、和理性提高。把两本G120的手册放在手边,随时随刻的翻阅和查找。对于G120的应用是不可或缺的哟。

这个链接应该是很多人需要的,可现在无法打开链接

2026-06-08 14:06:49 292 2 0

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【求助】G120的在线参数是保存在RAM里吗?

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是的,完全正确。不过,建议使用另存为,文件名后面加上日期、驱动数字等,你以后再用就“一目了然”了。因为,我们是生产线,相同的驱动器,不同的产线,数量很多。

G120的在线参数是保存在RAM里吗?那离线是不是就自动保存在EEPROM里了?

2026-05-26 07:48:14 699 8 1

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【求助】西门子G130变频器用STARER软件调试里参数问题210

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楼主在2楼的评论,设置P210,对于AC-AC的装置,比如G130,比如PM240-2等,其实主要取决于进线电压实际值。仅限电压实际值是多少,就设置P210等于多少。没必要纠结。

设备输入电压p210应该怎么设置啊,比如我调试G130,6SL3310-1G H32-6AA3,高压260A的,我把输入电压加到了AC550,在软件里启动三相电机,启动不了,报警7802,说电压低了,后来调整到AC660,软件里面P210改成了680,然后这样就可以运行了,虽然成功了,但是我比较困惑,输入电压和P210应该怎么计算调整,比如如果是3310-1TE32-6AA3,交流低压260A的,软件里面P210应该调整到多少,如果是3320-1TE32-6AA3,直流低压260A的,P210应该是多少,这个参数难道不是根据IPD识别出机器的型号自动调整的吗哈哈。还有G130和S120在软件中这个参数有没有区别

2026-01-14 22:01:31 1193 5 0

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【探讨】G变频器的参考转速P2000是自动生成的还是设定的?如果用户设定是不是就是电机的额定转速?

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当修改了电机参数后,计算生成的。早前它指的是频率Hz(默认50/60);现在(默认)指的是按极对数,对应的电机同步转速。频率也好,电机同步转速也好,这两者其实是一样的,在上位机端,都使用百分比。(例如:80%的输出频率,80%的同步转速,给定都是一样的。)通用 4000H =100.00%=16384标定;因此,一个带符号整数INT,可以表示+/-200%的给定值范围。如果应用超过这个范围,就需要你自己设定了。例如:应用转速是300%的电机同步转速。

G变频器的参考转速P2000是自动生成的还是设定的?如果用户设定是不是就是电机的额定转速?

2026-05-26 11:00:25 372 1 2

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【求助】CU250S -2pn x2100 接ttl 增量编码器 报f31117

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看图呀。F31117是信号取反出错。查一下r949的值,对照故障说明检查故障原因。这个故障,手册讲的很明确。不应该自己看不懂。

CU250S -2pn x2100 接t tl 增量编码器 报f31117 ,刚上电就报,编码器电源是接4/5 ,还是5/7,今天接上编码器量了一下电压5和7之间是3.8v,

2026-05-18 21:33:25 547 1 0

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精华
堆垛机货叉伸出到位时升降轴下降时抖动的很厉害

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P2538改成当前值的一半,再看看抖不抖。

抓取到的速度曲线不平滑

2026-05-07 13:12:39 2468 17 4

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【探讨】G120双闭环控制提升机下降时频繁报F31118故障

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第一张图的第一条曲线,编码器反馈的转速实际值在跳变,显然是编码器信号有问题;继续检查电机编码器电缆的屏蔽/接地问题吧

客户现场有一台提升机,运行上升时基本无异常,但是每次下降就会报F31118故障;和客户沟通:1.排查速度编码器信号电缆为完整一根从电机拉至电柜内,并且为了排除干扰单独敷设;2.排查机械原因,将提升机安全钳拆下,提升机滑轮可以手动滑动无卡顿,机械调校多次无改善;3.现场零时增大P1441 速度滤波时间至20ms,解决了F31118报警,但是启动瞬间有过冲现象,随后将P1441改到5ms,还是会偶尔报警这两张图为TRACE的速度环曲线,可以看到上升时和下降时的差别,如果是干扰总会出现在下降时么,还是参数没调整好,机械调整了很多次,应该可以排除希望各位大佬可以给个方向和思路解决这个问题

2025-07-19 16:52:31 5235 10 4

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G120C 给ON/OFF 1后电机励磁时间需要2秒多钟才完成

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从图上看,参数励磁时间只有0.265s实际上却用了2.2s。一个可能是PLC的控制逻辑问题。可以通过starter的control panel操作而不用PLC,看看励磁时间是不是更短;另一个可能是变频器内部参数错误,建议把变频器参数恢复出厂设置,按照调试向导重新调试并做静态优化,看看问题是否可以解决。另外,电机的抱闸时间一般不会达到200ms这么长,100ms大多数情况下都是可以的。严格上来说,抱闸相关的时间要以电机/抱闸厂家提供的数据为准。

G120C 给ON/OFF 1后电机励磁时间需要2秒多钟才完成,励磁完成Magnetizing completed为true后 Motor holding brake open 为 true 打开抱闸。然后r63当前速度才起来。不知道为什么励磁会这么长时间。 电机很小0.75kw 变频器1.1kw 已恢复出厂设置重新调试过还是不行。 p346=0.265是静态优化自动计算的。p1216=p1217=200ms,默认是100ms 改为的200ms。调试完成后就做了静态检测。P1352=P1351=0.00 由于是水平输送这2个参数没修改过。P1300=2.

2026-05-08 17:58:33 1217 5 3

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【求助】G120转速波动大,电气还是机械问题?

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各位大神分析太详细了!!!!

现场有这样一台设备,SEW减速电机(见铭牌),拖动丝杠传动,VC无编码器(SLVC)控制(电机编码器接入PLC做位控),现场目前突发拖动机械系统爬行,一顿一顿前进,检查发现转速不稳定,设定值721.5,实际值在699-800区间内周期性波动(见图) 无法理解的是电机配有速比24的减速箱,输出扭矩200多,机械端的负载变化应该很难反馈造成电机转速波动过大(正常运行时电机负载非常轻,目前也没有过载,电流2A左右,电流在HMI上观察的,有1s的采样周期,BOP上未查看),其次25Hz左右也不算低频区,该区间内电机机械特性应该不差,这样就不好判断究竟是机械负载端变化(如有堵塞点)等造成电机转速波动,还是电气传动有问题(要说电气有问题也不太对,其一这个是老项目了G120参数应该不会有问题,其二变频器是超配的,4kW的PM配1.5kW电机),请问各位坛友有什么建议意见 我现在有点怀疑不是负载端出问题,是减速机出问题了,目前暂时不具备检查条件

2026-05-04 21:49:04 2661 38 5

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【求助】拉弯矫直机可以用G120变频器驱动进行张力控制吗

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是金属薄板的板材矫直、矫平?我认为采用G120-2,应该可以。板材矫直、矫平是通过反复弯曲矫直矫平的。并没有需要拉伸的过程需求。材料中心线的线速度不变,但要求弯曲辊有一定的“拖动力”。所有弯曲辊的直径已知,当然可以建立线速度与转速的关系了。为了适应辊径误差,我感觉不用带编码器的CU250估计都可以。采用SLVC模式,加一点点的Droop,让它自适应就可以了。薄板开卷用驱动?有个机械阻尼+气动刹车,不行么?结构简单可靠。最后,卷取?矫平了不是裁板么?再卷上?不又弯了么?

有一台拉弯矫直机,开卷、卷取、8台S辊电机采用变频专用电机,驱动系统采用S120还是G120很困惑。我接触到的都用S120,可S120造价太高,老板想省钱。用G120吧,控制精度能不能达到要求?最后卷材效果好不好?达不到要求那钱也省不了。真的不知如何抉择。 有没有哪位大神接触过,有用G120的成功案例。或者从理论、经验上帮忙分析分析,用G120可不可行。多谢

2026-04-27 13:16:59 399 3 0

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G120命令源为端子,但是有以太网获取状态字,我想通过命令字复位故障,该怎么办?

2025-10-14 09:28:19 1680 8 0

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精华
【求助】G120变频器电磁噪音大

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到目前为止,干了几十年的西家传动应用,还真没碰见过因为电磁噪声过大,不能满足使用需求的事。电机的运行噪声我这里更多的是来自机械传动系引起的噪声。比如震动,比如机械的动平衡,比如旋转轴系连接的机械间隙等。真正电磁噪声引起的问题,真没碰到过。特别是现在,G120产品的不断升级和优化,只要能顺利完成快速调试的静态和动态辨识,空转电机运行所产生的噪声可以忽略。这里的关键在准确的输入,电机铭牌数据,完整做完快速调试流程,正确操作P1900 = 1/2的通电或运行辨识。保质保量的完成快速调试步骤。个见。

G120变频器电磁噪音大,带的是普通电机,输出端安装了dv/dt滤波电抗器。现在噪音大,怎么处理,各位帮帮忙啊,感谢

2025-12-02 14:52:17 2715 14 2

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【探讨】87HZ电机调试向导参数怎么设置

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其实,关于87Hz的参数设置和应用,以及注意事项,直接问AI小西,其回答相当清晰和明确。你把自己的应用数据,电机铭牌数据以及想用87Hz应用,合盘拷贝给AI小西,他会给你一个相当具体提的参数化设置步骤。包括了你的调试工具是BOP-2?还是STARTER?自己动手,丰衣足食。这里不详述。自己去和AI小西沟通吧。不知楼主现在搞定这事儿了没?

我这样写对吗?额定频率是87HZ这样写对吗?然后上面的87HZ没有打勾。

2025-07-10 17:01:24 1375 6 0

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【求助】G120自带的PID功能 三个参数如何整定? Td微分项极其难用

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有几个问题:第一,问题系统的G120,其CU型号是CU240B-2或CU240E-2?还是CU250S-2?如果是前者,其内置的PID工艺调节器具有自整定功能,CU250S-2没有;第二,内置PID工艺调节器的D运算,有两种设置应用,一种是PID串联运算方式;一种是D作为反馈通道的微分运算方式。而问题系统使用的是那种运算方式?楼主的P参数等于100?是不是太大了?积分时间50s?这样的PI时间常数好像...?其实自己可以做一个测试,只给P参数,不要太大,10倍应该足矣。然后观察风扇从启动开始到温度下降10度的时间,作为负载的惰性时间常数,先把PI调节器匹配好,如果满足需求,连D运算都可以屏蔽掉,只用PI即可。如果用G120的PID自动优化功能,看看自动优化的效果如何。再手动微调优化至最佳。D运算推荐置于反馈通道的应用模式。<span style="fon

做了个恒温水冷系统的散热扇PID功能,AI0目标0-10V标定0-100度 AI1反馈0-10V标定0-100度因为转速越高 温度下降越快,所以PID进行了取反现在的问题是 Kp=100 Ti=50的时候目标温度60 从25开始增加 60度前风扇不会启动 会导致超调到63度附近然后增加Td微分时间 只要Td0.2s 就会导致风扇转速的上升极其缓慢Td0.1 又几乎没有效果感觉这个控制器里面的微分项就是废的 而且居然是设定时间 让我难以理解我现在的目标是 让温度达到60之前pid就能提前启动风扇 不要产生超调

2026-04-24 11:48:23 612 4 0

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【求助】CU250S-2+PM240-2或CU310-2+PM240-2,矢量模式,最大输出频率

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选的这么极限 一点余量都不留吗

CU250S-2+PM240-2,矢量模式下,最大输出频率是多少hz?1、项目有个1PH8主轴电机,型号是1PH8105-1TM20-0LA2,额定转速3000rpm,额定频率102HZ,最大转速12000rpm。2、客户目前电机工作转速在8000rpm左右,计算了下,功率单元大致需要输出266hz左右,看了下手册,PM240-2矢量模式下最大输出240HZ,这里的话,功率单元选PM240-2还能满足工艺需求吗?这里暂时不考虑功率单元降容问题。3、如果选用CU310-2PN+PM240-2的方式,矢量模式下,最大输出频率能到多少hz了?

2025-12-22 08:19:14 1821 14 3

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