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【故事】一次不停机就下载程序的惨痛教训

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事故发生在2025年5月,地点是北京一家生产空调压缩机的外企。我们为其交付了一套“视觉引导+机器人拾取下料”工位,用以替代原有人工下料。方案逻辑很简单:机器人从线体抓取压缩机→移至码垛工位拍照→一次性把所有点位写入PLC→后续凭PLC“记忆”逐格放料。就在现场正常生产时,我为了改一行挡停器程序,没等机器人停稳就直接下载了PLC。结果新点位没来得及刷新,机器人仍按上一周期坐标放料,两个压缩机重叠,瞬间撞机。那智机器人当场报警,夹具变形,产线停产半天。后来才想起,机器人厂家曾提醒“运动时严禁下载PLC”,可我把这句警告当耳旁风,终因侥幸心理酿成大错。以此为鉴:任何程序下载前,必须确认机器人处于停止或安全状态;关键操作要双人确认,必要时拔钥匙、挂安全锁;希望这段经历能给大家敲响警钟,别让低级错误毁掉团队的努力。

事故发生在2025年5月,地点是北京一家生产空调压缩机的外企。我们为其交付了一套“视觉引导+机器人拾取下料”工位,用以替代原有人工下料。方案逻辑很简单:机器人从线体抓取压缩机→移至码垛工位拍照→一次性把所有点位写入PLC→后续凭PLC“记忆”逐格放料。就在现场正常生产时,我为了改一行挡停器程序,没等机器人停稳就直接下载了PLC。结果新点位没来得及刷新,机器人仍按上一周期坐标放料,两个压缩机重叠,瞬间撞机。那智机器人当场报警,夹具变形,产线停产半天。后来才想起,机器人厂家曾提醒“运动时严禁下载PLC”,可我把这句警告当耳旁风,终因侥幸心理酿成大错。以此为鉴:任何程序下载前,必须确认机器人处于停止或安全状态;关键操作要双人确认,必要时拔钥匙、挂安全锁;希望这段经历能给大家敲响警钟,别让低级错误毁掉团队的努力。

2025-12-04 09:32:33 19 0 0

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【故事】数字量抖动的解决办法

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分享很不错,值得学习

故事发生在去年的冬天,我厂翻车机的值班人员老是给我们打电话,说是翻车机在翻卸火车的过程中,老是停顿,故障报警是松靠到位信号老是丢失,里边4个松靠到位的信号,任意一个信号不来,就没有翻车的条件,所以在翻卸的过程中翻车机就会停止,刚开始我们都以为是接进开关不好了,过去一检查,也没毛病,感应正常,由于谁也不想大半夜的过去折腾,所以干脆把四个接进开关都换了,省的晚上值班的时候,麻烦事多,但是没过两天还是出现这种现象,这咋办,这开关也是新的,难道是plc的通道坏了,或者是继电器的常闭触点有问题,干脆把继电器也都换成新的,该换的都换了一遍了,这可把大家伙愁死了,可是问题还是没有解决,最后大家觉着,可能是在翻卸的过程中有干扰,这只能是最后的答案,因为工作原理就地接近开关接通后会给继电器的线圈送电,线圈是220交流电,然后继电器的干结点送到plc的数字量模块,可能是产生了感应电,导致线圈带电,致使模块的信号闪烁,所以就有了上边逻辑图的延时断开的模块,但是出于安全的考虑,所以时间不敢放的太大,万一实际真是那样的,后果不堪设想,会把火车车厢调入卸煤勾的,经过咨询相关的专家,说是在继电器的线圈上并接一个电容...

2025-09-12 15:02:56 419 18 10

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大家好,我是一个在汽车行业干了快10年软件工程,主要搞汽车相关的产品组装线。今天想在西门子论坛上和大家唠唠我这些年和博图(TIA Portal)、S120伺服、工艺对象打交道的那些事儿。初识博图:不是“点点点”那么简单刚入行那会儿,以为PLC编程就是写写逻辑、连连线,结果第一次打开博图V15,看着满屏的设备视图、网络拓扑、工艺对象配置,直接懵圈。尤其是我们焊装线用的是S7-1500系列PLC,搭配S120伺服驱动器控制机器人第七轴、夹具开合、滑台定位……说实话,光是硬件组态就折腾了我一整天。最开始调S120,连GSD文件导入都卡壳。后来才知道得先装好驱动库,再在设备视图里拖S120模块,分配IP、设置报文类型(比如标准报文110),还得在STARTER里做参数化——这些现在看是基础操作,但当初真是一步一个坑。工艺对象救我命:别再手搓位置控制了!有次项目急着上线,产线要用双伺服配合工作。允许误差0.1mm以内,我一开始傻乎乎地用FB48(MC_MoveAbsolute)手写运动控制,结果加减速抖得厉害,还时不时超限报警。后来老工程师一句话点醒我:“你咋不用工艺对象(TO)?”我这才去研...

2025-11-28 15:55:18 77 1 0

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【故事】【PLC故障诊断】风雨过后见虹霓:一名工程师的西门子1200PLC调试手记

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专业啊,最怕这种干扰问题,有时候真不知道如何是好。

启程:忐忑与使命十月深秋的清晨,我拖着沉重的行李箱和电脑及工具包,踏上了前往客户工厂的早班高铁。这是我今年第六次出差,目的地是山东一家食品加工企业,他们新上的自动化生产线控制系统频繁出现故障,整个包装环节几近瘫痪。窗外的风景飞速后退,我翻阅着昨晚准备的调试方案,脑海里反复预演着可能遇到的问题。S7-1200虽然是西门子家族中的“熟面孔”,但每套设备的工况环境、外围接线、程序逻辑都不尽相同,就像医生面对看似相同的病症,病因却可能千差万别。困境:当技术遇上沟通壁垒到达工厂时已是午后。生产车间的景象比我预想的还要糟糕——流水线停转,工人们三三两两聚在一起,空气中弥漫着焦躁与无奈。负责对接的车间主任王工是个直性子,一见我就连珠炮似的发问:“你们这个PLC到底行不行?这周已经是第三次卡顿了!每次重启能好一会儿,过几个小时又老方一贴。”我迅速连接上编程电脑,打开TIA Portal软件。“王工,您能具体描述下故障现象吗?是哪个工位先出现问题?报警代码还记得吗?”“就是包装机突然不动了,哪记得什么代码!”他有些不耐烦,“你们专家来了就赶紧修好,我们停产一天损失好几万呢!”这种场景我太熟悉了——客户急...

2025-10-21 14:56:11 404 22 5

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【故事】【PLC故障诊断】西门子 1200PLC运行时错误报警导致PLC无法打到运行状态

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很少会用到这个编辑器中打开的功能 学习了

如图所示:在程序书写过程中,我们往往会出现由于程序书写错误而导致PLC系统无法运行,并报错。此时我们可以查看PLC得在线访问,点击诊断缓冲区,查看报错目录,比如我这个就是FB块区域长度错误导致的PLC无法运行,那么找到错误的地方后如何解决错误,这个也是个问题。很多人并不知道下面有个在编辑器中打开这个功能,以前我们都是在FB功能块里自己排查找原因,如果程序简短,可能相对来说还容易些找到错误。但是一旦程序成百上千行,那怎么找?根本无从下手,所以这个在编辑器中打开这个功能就显得尤为重要,一下子就帮你找到问题的地方,你根据他的提供的位置,找这个变量或者语法的错误就行了,非常的便捷高效

2025-10-21 20:34:03 111 1 0

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【故事】【PLC故障诊断】S7单边通讯故障排查

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涨知识了 感谢分享

我厂使用 S7-1500 作为主站,S7-1200 作为从站,通过 S7 单边通讯实现数据交换。系统运行一段时间后,出现通讯故障,HMI 经常报警通讯中断,影响生产。故障现象两条生产线的 HMI 频繁报警通讯故障,通过心跳检测发现,数据超过 10 秒没有被复位,判断通讯中断。故障排查过程判断是否为 IP 冲突:使用 “Ping” 命令对 S7-1500 和 S7-1200 分别进行 IP 测试,长时间测试结果正常,未出现中断。使用 IP 扫描工具对系统内所有 IP 设备进行扫描,未发现 IP 重复或无法扫描的设备,排除 IP 冲突问题。检查 S7 通讯程序参数:检查 S7-1500 中组态链接的伙伴地址、TASP 是否正确。检查 PUT、GET 触发条件,发送及接收地址,背景 DB 是否重用。检查 CPU 属性设置中,是否勾选允许来自远程的 PUT、GET。经检查,这些设置均无异常。监控通讯程序状态:发现每次通讯故障时,PUT/GET 命令状态同时进入 16#19(已开始通信,作业正在处理),并保持不变,无错误状态,持续 60 多秒后自动复位。按照西门子热线建议,在程序中增加错误追踪程...

2025-10-15 11:47:45 285 9 1

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【故事】【PLC故障诊断】IO模块引起的通信故障

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在程序里面加个OB82是不是能好点 方便问题追踪

这样说这个故障出现了3次了,然后第三次也算总结出来经验,算是能确定这三次故障出现的从站通信故障都是因为某一个IO模块导致的,不过前两次故障是我同事所在的车间出现的故障,第三次的时候正好是我上班的时候出现的。第一次是我隔壁车间加热炉一个从站出现短时从站通信故障,几秒钟接着就恢复了,由于我们车间加热炉以前也出现过一次通信故障,所以同事打电话问我故障情况是不是类似,我听了听同事描述地故障现象,有些类似,又有不同,感觉不是同一个故障,我们处理的过程比较长(关于我们厂的故障可以看文末的帖子链接),后来说在诊断记录里面除了IO地址寻址错误的中间夹着一个模块错误的信息,我说那既然有,那有时间就先把这个模块换了看看还出不。之后的结果应该是就没在报,不过我也没有当回事。同事发给我的诊断记录,由于电脑前段时间硬盘坏了,聊天记录没了,手机没有下载原图片,失效了,这里就没。就这样过去时间不是很长,老厂区的一个工程师给我打电话,说他们用的1500PLC,也是频繁的出现通信掉站,找不到故障原因,网线、接口都检查换了,老厂区用的大部分都是300、400PLC,而我在的公司用的基本上是1200、1500,所以打电话问...

2025-10-21 16:21:18 226 3 1

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记得刚接触西门子S7-1200 1214C DC/DC/DC型号时,我被它紧凑的外观所迷惑——这么小的身躯真能承担起整个产线的控制任务吗?三年过去了,这台设备不仅证明了自己的实力,更让我在一次次调试中积累了这些实战经验。编程实践的得与失在TIA Portal环境里摸爬滚打久了,我发现数据存储访问方式的选择竟然对性能有这么大影响。有一次在饮料灌装项目中,产线速度始终提不上去。排查了半天,最后发现是数据访问模式的问题。改用优化访问后,循环周期从原来的15ms降到了5ms左右,效果立竿见影。气缸控制功能块的标准化让我受益匪浅。之前每个气动执行器都要重新编写逻辑,现在只需要调用同一个FB块。特别是在食品包装线上,二十多个气缸的控制程序编写时间从两天缩短到半天,而且调试时修改逻辑只需调整一个地方。故障排查的酸甜苦辣记得去年夏天,一个喷涂车间的设备频繁出现模拟量输入异常。操作员总是抱怨液位显示忽高忽低。到现场一看,信号线竟然和变频器动力线走在同一个线槽里!重新布线后问题迎刃而解。这个教训让我养成了个习惯:现在每次调试前都要先用万用表测一下24V与M之间是否短路。输出点的保护也很重要。曾经有个项目,...

2025-09-11 11:24:43 345 4 1

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一、硬件组态与网络架构创新多PLC协同组态角色分配:S7-1500作为IO控制器(IP:192.168.1.10),S7-1200作为智能设备(IP:192.168.1.20),通过Profinet实现分布式I/O控制。关键步骤:在TIA Portal中启用S7-1200的“I-Device”模式,并配置传输区(输入/输出各128字节)8。拓扑优化:采用环形冗余拓扑(需支持MRP协议的交换机),网络中断恢复时间200ms,显著提升产线连续性跨网段通信方案PN/PN Coupler应用:当PLC位于不同子网(如S7-1200在192.168.0.0/24,S7-1500在192.168.2.0/24)时,通过Coupler的X1/X2接口映射数据。配置要点:导出GSD文件确保双方项目兼容,传输区字节对齐(如S7-1200输出QB2-QB11映射至S7-1500输入IB100-IB109)二、通信编程与性能优化高效数据交换策略指令优化:使用GET/PUT指令替代传统I/O映射,减少扫描周期占用。案例:S7-1500通过PUT指令控制S7-1200的Q0.0-Q0.7,响应延迟从15ms降至...

2025-08-09 19:42:26 271 1 0

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【故事】西门子与信捷的配合,NPN与PNP的碰撞

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其实还是对运动关系没有分析清楚

最近在干一个比较难搞的项目,一个手动缝纫机的自动化改造。缝纫机正常是人工上料,通过脚踏板去控制启停,去控制缝纫距离。改成自动化以后,只需人工把布料放到送料治具上,点击启动按钮,剩下的就是设备自动完成缝纫过程,直到结束后再人工下料。缝纫机这边用的是信捷PLC,带了2个伺服和一个步进。2个伺服一个是控制缝纫的针,在主轴上,沿着一个方向旋转,通过机械结构实现上下缝纫动作,一个控制机头下面的顶针,两个方向来回走定位,通过机械结构实现顶针的升降动作。步进电机控制的是送料的皮带轮。程序是封装的,我看不到一点。我这边是西门子plc,带了一个步进电机,去控制送料治具的动作。第一步,通过缝纫机的触摸屏找到了它IO的点位定义,然后通过观察踩踏脚踏板时它plc点位指示灯的亮灭和缝纫机的动作,去判断哪个输入信号是控制什么动作的,费了很大的力,算是搞懂了它的一个启停信号搭配,然后通过继电器转换,把我的西门子PLC输出信号转成NPN的,接到了它的相关输入点位上,这样就实现了我对它的直接控制。第二步,也是最难的部分,就是我的送料机构带着布料走定位,到达缝纫起始位后,开始缝纫时要和它的皮带轮同步,这样皮带轮带着布料前...

2025-11-12 16:54:52 143 9 6

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【故事】S7-1200与日本基恩士测头通讯实操

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感谢分享....

S7-1200与日本基恩士测头通迅实操.pdf

2025-08-07 11:37:35 264 7 2

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【故事】关于电工接错plc线导致的故障问题

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你好 你说的“整个电会跳一下”是指24V的供电吗?

一次项目,用的是1200plc,并且有变频器。故障现象是一运行变频器,等设备,过一段时间,整个电就会瞬间跳一下,立马又上电。项目现场土建也没结束,怀疑过电网不稳定,也怀疑过变频器,断路器。最终找到的问题是,电工把外部24 v,接入plc本体24v输出端上,正常plc不会跳,一运行设备,过段时间,就会莫名的跳电,断路器不跳。一波三折,让人哭笑不得。

2025-11-07 18:00:26 107 1 2

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【故事】【PLC故障诊断】+ 1500PLC与康耐视扫码枪profinet通讯配置故障

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这种情况真的很难排查出问题,我之前调试设备的时候也遇到过类似的情况,一个激光测距设备总是掉线,查了好久,最后发现需要单独给它供一路24V才行。

在现场调试设备,当调试到康耐视扫码枪的时候,从昨天下午3点到晚上8点,从今天早上到上午10点才把这个8个扫码枪彻底调试完成。 说下遇到的情况,就是在PLC这边分配设备名称后,设备一致处于连接不上的状态,PLC报错。刚开始只有一个是能够正常通讯连接到1511PLC上面的。其它几个就是连接不上。PLC这边硬件组态用的GSD文件也是一样的,配置也都一样。只是IP地址不同而已。康耐视扫码枪调试软件连接上扫码枪进行调试,按照官方的手册进行配置调试。但是始终连接不上。 当时,能用的办法都用了。就是网络是通的,就是组态不上。后来,单独一个一个连接调试分配扫码枪,调试一个扫码枪,plc这边单独分配一个扫码枪,其余7个都直接断电(就是扫码枪上的电源插头拔掉),这样一个一个配置,还真的都连接上 了。当时,心情好多了,但是,当把8个都通电后,PLC这边的组态还是只有2个能够连接正常,其余的就是出现故障,连接不上。至此,彻底问号了。 今天上午经过思考,跟设备供电有很大的关系。就是一个DC24V过一个单匹开关,下面直接接入端子排,然后八路全部接入到这些端子。后更改供电方式,从明纬开关电源上再出一路直流...

2025-10-31 14:34:01 219 2 1

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【故事】【PLC故障诊断】我司S7-200 SMART 真实故障案例分析

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PWM输出周期和脉宽有哪些限制?因为限制PWM输出的因素有两个:硬件输出电路响应速度的限制,对于Q0.0、Q0.1、Q0.3 和Q0.2从断开到接通为1.0 μs,从接通到断开3.0μs ,因此最小脉宽不可能小于4.0 μs。最大的频率为100K,因此最小周期为10 μs。不论是连续脉冲,还是相对较长周期内的单个脉冲,其脉冲宽度限制都是相同的。如何改变PWM输出的周期/脉冲宽度?PWM功能可以在初始化时设置脉冲的周期和宽度,也可以在连续输出脉冲时很快地改变上述参数。可以通过使用写入SM特殊寄存器和使用PWM向导两种方法更改PWM输出的周期和脉宽。感觉就是输出周期没设置对,脉宽应该设置的值是楼主说的7%或者8%

在我司某涉及 PWM 油门控制的项目中,技术团队曾遭遇一个棘手的难题:明明要求脉冲宽度在 7% 到 8% 的区间内实现油门 0-100% 的精准调节,实际操作时却始终无法达到预期效果。团队成员排查了硬件接线、信号传输链路、控制算法逻辑等多个环节,查阅了大量关于 PWM 调制原理、油门执行器特性的资料,甚至替换了核心控制芯片进行测试,却始终找不到问题的症结所在。直到一次偶然的参数核查中,团队才发现关键问题出在脉宽格式的设置上。原来,系统默认的脉宽格式为百分之一,这意味着无论控制程序输出的目标脉宽值多么精确,最终都会被强制按百分之一的精度进行取整。而项目要求的 7%-8% 调节区间本身仅有 1% 的范围,要在这狭小的区间内实现 0-100% 的油门调节,需要至少万分之一的精度才能满足细分需求。在百分之一的脉宽格式下,7% 到 8% 之间只能划分出 10 个调节档位,根本无法实现连续平滑的 0-100% 油门控制,导致调节过程中出现明显的卡顿、跳变,甚至无法触发某些关键阈值。当团队将脉宽格式修改为万分之一后,7%-8% 的区间被细分为 100 个可调节档位,每个档位对应 1% 的油门变化,完...

2025-10-27 10:33:20 267 7 0

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【故事】【PLC故障诊断】灰电平衡的小风波

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有时候,一些简单运维确实在实际操作起来有一些难度的。 我曾经遇到过一任领导,公司08年新建了一条锻造流水线,其中,有几台840D系统设备,因为主轴。伺服轴功率大,控制柜发热也大,开始第一年,控制柜空调还勉强可以应付,等到了第二年开春,我提前把这个问题特意给领导汇报了。但是,该领导是模具设计的,还似懂非懂是责问我,设备已经有空调设计,问我为什么还要再自建空调房,相当于说我咸操萝卜淡操心。但是,实际应用就是驱动器过热报警,我没有办法,只能打开控制柜门,专门用大功率轴流风机对着驱动器及驱动器电源模块吹,才勉强确保正常使用。一样一个夏季过去,报警问题是勉强应付了,但是,大量的灰尘也永久性的进入的控制柜内部,而无法彻底排除。第三年开春初,我一早再打报告,这次该位领导也尝到了经常跳闸的烦恼,把空调房的请示“爽快”的批了,遇到这样的领导也算是有缘分了的。

前段时间遇到一个设备改造,是本公司十年前的产品,对比现在的设备虽有些小改动,但大体框架是没有变化的,控制系统是1200PLC加工控机监控系统,客户对接人员估计也不懂,两台设备只更换了几个接近开关和链条以及工控机。实际上这个设备用的非常少,链条不需要更换,当然这是前期工作,我们技术牛马是不怎么参与的。由于事情比较简单,公司派了一个年轻同事(俗称向日葵工程师)和安装师傅去现场,三两天就搞定了改造的所有内容。各位论坛大佬都知道,再不经常使用的设备,过了十年,电气柜内的灰电平衡已经形成,各种线路也已经老化,有的厂家线缆用的差的话一碰基本上都要掉皮。我的这位同事不知道怎么鬼使神差地碰到了啥,回来没几天客户反馈CPU启动不了,一直黄灯。1200CPU不像原来的300系列有实体的运行/停止开关,只能在软件上给与重启。我之前也发过帖子,我们公司以前的工程师是多么的神奇,变量名都用的拼音首字母,果不其然我看到了硬件组态里面的启动设置有些问题,幸好那个项目所在城市还有项目,叫人过去看下,重启了几次CPU又启动了。过了大概一个月,客户又打来视频,这次CPU没有停机,但是所有的DQ输出全部没有,之前的设备缺陷...

2025-10-20 14:39:51 273 8 4

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西门子 1500PLC 与第三方远程 IO 及伺服通过 Profinet 通讯,但系统运行过程中经常出现通讯中断的情况,导致设备运行不稳定。初步硬件检查网线连接情况:检查连接西门子 1500PLC、第三方远程 IO 及伺服之间的网线,发现部分网线接口有松动迹象,重新插拔后,故障仍然存在。进一步使用网线测试仪检测,发现有几根网线存在信号衰减问题。设备电源供应:确认所有设备都已正常供电,电源指示灯均正常亮起,排除电源问题。设备指示灯状态观察:观察西门子 1500PLC 的 Profinet 接口处的通讯状态指示灯,发现其频繁闪烁,与正常通讯时的闪烁规律不同。第三方远程 IO 和伺服驱动器上的通讯指示灯也有异常闪烁情况。软件层面排查PLC 侧配置检查:在 TIA Portal 软件中打开对应的 PLC 项目,核对 Profinet 通讯的配置参数。发现其中一个第三方远程 IO 的 IP 地址与其他设备存在冲突,导致通讯异常。远程 IO 及伺服驱动器配置检查:依据第三方远程 IO 和伺服驱动器的配置软件,检查其 PN 通讯相关设置,发现部分设备的通讯波特率与 PLC 侧配置不一致。监控通讯状态...

2025-10-14 12:48:57 220 3 0

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【故事】【工作笔记】PTP系列之一,为什么复位发送请求信号要在发送块的前面?

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我有个帖子对PLC中形成日志的原理进线了说明。帖子连接如下。1500环境下用SCL语言开发SECS系统软件https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1951670_66_0_0.html#anch

系列帖前言:为了响应1847的号召。今天跟大家分享一个我的《工作笔记》。这个工作笔记主要探讨PTP自由口通讯。不知道诸位同仁有没有这样的感觉,我们自己做PTP通讯时发现通讯正常,但是过一段时间通讯又不正常了。由于通讯程序中的信号大多只维持一个扫描周期,所以即使经过很长时间的查找,又很难找到程序到底哪里有问题。我做PTP程序比较多,我是有这样的感受。于是我为了调试PTP程序,干脆做了日志,记录每个收发,记录每个需要发送的位置的事件。通过日志中事件发生的先后顺序用以推断、猜测程序到底哪里出了问题。本篇重点不在如何做日志,当然,如果诸位同仁有兴趣,我也可以单独写一篇如何在复杂通讯程序中做日志。 在查看日志的过程中,我发现我的通讯程序有诸多bug。其中之一就是今天要写的主题。除此以外,还有至少4篇笔记也是属于这个系列的。分别是《通讯中的AA》、《通讯中的轮询》、《通讯编程的层次》、《通讯编程要注意容错》。在编程通讯代码的时候,如果能注意这5个点,那么PTP自由口编程将会无往不利。另外,我给PLC编程很多年了。我个人觉得,PLC编程有2个难点,一个就是较复杂的通讯。另外一个就是较复杂的MC编...

2025-09-09 13:18:09 289 7 3

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【故事】【PLC故障诊断】2024年我厂1500故障及排除记录

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AI 模块共模电压超限故障:在化工车间的 S7-1500 PLC 控制系统中,AI 模块(331-7KF02)的 SF 红灯常亮,监控系统显示反应釜温度数值持续上溢为 32767,导致冷却系统误动作。通过诊断缓冲区提示 “模拟量通道 1 共模电压超限”,检查发现反应釜温度传感器线缆为非屏蔽线,且与 380V 强电线路并行敷设,测量得到模块 MANA 端与传感器负极间存在 12V 共模电压,远超模块 5V 耐受上限。最终更换传感器线缆为双绞屏蔽线,将屏蔽层在 PLC 侧单端接地,并在模块接线端将 AI 通道 M - 端与 COMP、MANA 及 24VDC - 端短接并共同接地,故障得以排除。IO 模块导致的通信故障:我工厂的加热炉从站出现短时通信故障,几秒钟后恢复,诊断记录显示有 IO 地址寻址错误和模块错误信息。之后老厂区的 1500PLC 也频繁出现通信掉站情况,第三次时,某生产线的从站通信故障 4 秒左右恢复,更换接口模块后故障仍未解决,最终更换后面的多个 IO 模块后生产恢复正常,判断是 IO 模块故障导致整个背板通信出现异常。与第三方设备通讯故障:西门子 1500PLC 与第...

AI 模块共模电压超限故障:在化工车间的 S7-1500 PLC 控制系统中,AI 模块(331-7KF02)的 SF 红灯常亮,监控系统显示反应釜温度数值持续上溢为 32767,导致冷却系统误动作。通过诊断缓冲区提示 “模拟量通道 1 共模电压超限”,检查发现反应釜温度传感器线缆为非屏蔽线,且与 380V 强电线路并行敷设,测量得到模块 MANA 端与传感器负极间存在 12V 共模电压,远超模块 5V 耐受上限。最终更换传感器线缆为双绞屏蔽线,将屏蔽层在 PLC 侧单端接地,并在模块接线端将 AI 通道 M - 端与 COMP、MANA 及 24VDC - 端短接并共同接地,故障得以排除。IO 模块导致的通信故障:我工厂的加热炉从站出现短时通信故障,几秒钟后恢复,诊断记录显示有 IO 地址寻址错误和模块错误信息。之后老厂区的 1500PLC 也频繁出现通信掉站情况,第三次时,某生产线的从站通信故障 4 秒左右恢复,更换接口模块后故障仍未解决,最终更换后面的多个 IO 模块后生产恢复正常,判断是 IO 模块故障导致整个背板通信出现异常。与第三方设备通讯故障:西门子 1500PLC 与第...

2025-10-25 17:27:36 86 0 0

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【故事】【PLC故障诊断】我厂西门子SMART200PLC故障记录及处理

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我厂西门子SMART200PLC故障记录及处理:电机无法启动故障故障现象:一台由西门子 SMART200 PLC 控制的机器设备无法启动,电气设备电源未跳闸,PLC 故障指示灯不亮,但输入端指示灯应亮的点均不亮,按启动按钮无反应。该设备由三台电机连锁控制,且 PLC 输入端除按钮外,还有四组自停光电和一个测速光电作为输入信号,输入端共用直流 24 伏电源。故障分析:经询问,设备刚保养完并更换了测速光电开关,更换后光电开关常亮。由于西门子 PLC 输入端是共负极,本应接一个正极和一个输入信号,而实际可能是将 24 伏直接接到了测速光电上,造成 PLC 输入端短路,导致输入信号异常,进而电机无法启动。解决方法:拆除接线端子上测速光电的线,PLC 输入端各信号恢复正常,设备可正常启动。模拟量输入模块故障故障现象:西门子 200SMART 的一个模拟量输入模块 AE08 红灯闪烁。故障分析:通过编程软件建立连接后,查看 PLC 信息,发现模块 AE08 产生了一个 I/O 错误,提示缺少用户电源。经检查,是模块电源的正极掉线,导致模块供电异常。解决方法:将电源正极的线接好,模块指示灯全部变为绿...

我厂西门子SMART200PLC故障记录及处理:电机无法启动故障故障现象:一台由西门子 SMART200 PLC 控制的机器设备无法启动,电气设备电源未跳闸,PLC 故障指示灯不亮,但输入端指示灯应亮的点均不亮,按启动按钮无反应。该设备由三台电机连锁控制,且 PLC 输入端除按钮外,还有四组自停光电和一个测速光电作为输入信号,输入端共用直流 24 伏电源。故障分析:经询问,设备刚保养完并更换了测速光电开关,更换后光电开关常亮。由于西门子 PLC 输入端是共负极,本应接一个正极和一个输入信号,而实际可能是将 24 伏直接接到了测速光电上,造成 PLC 输入端短路,导致输入信号异常,进而电机无法启动。解决方法:拆除接线端子上测速光电的线,PLC 输入端各信号恢复正常,设备可正常启动。模拟量输入模块故障故障现象:西门子 200SMART 的一个模拟量输入模块 AE08 红灯闪烁。故障分析:通过编程软件建立连接后,查看 PLC 信息,发现模块 AE08 产生了一个 I/O 错误,提示缺少用户电源。经检查,是模块电源的正极掉线,导致模块供电异常。解决方法:将电源正极的线接好,模块指示灯全部变为绿...

2025-10-26 08:56:15 399 0 0

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【故事】【PLC故障诊断】西门子 1500系类PLC 与第三方远程 IO 及伺服 PN 通讯的网络故障排查

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不是AI又是谁呢?楼主应该也没这个能力与耐心码这么多字!

在工业自动化控制系统中,西门子 1500PLC 与第三方远程 IO 及伺服通过 PN(Profinet)通讯的应用十分广泛。然而,在实际运行过程中,可能会出现网络通讯故障,影响整个系统的正常工作。以下将详细介绍针对这类情况应如何进行网络故障的排查。一、故障排查前的准备工作资料收集收集西门子 1500PLC、第三方远程 IO 以及伺服驱动器的相关技术手册、通讯配置文档等资料。这些文档中包含了设备的基本参数、通讯协议要求、指示灯含义等关键信息,有助于后续准确判断故障原因。工具准备准备好常用的网络检测工具,如网线测试仪,用于检测网线是否存在断路、短路等物理线路问题;笔记本电脑,并安装好西门子的相关编程及诊断软件,例如 TIA Portal 软件,便于连接 PLC 查看诊断信息以及进行在线监控等操作。二、初步硬件检查网线连接情况检查连接西门子 1500PLC、第三方远程 IO 以及伺服之间的网线是否插紧,有无松动、破损的迹象。对于网线接口处,查看是否有灰尘、氧化等影响接触的情况,可以使用干净的毛刷轻轻清理接口,然后重新插拔网线,确保连接可靠。设备电源供应确认参与通讯的所有设备,包括 PLC、远...

2025-10-13 13:50:27 175 2 1

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【故事】【PLC故障诊断】我司2025年1200故障排除记录

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楼主是不是擅长乱炖啊?

我司自动化生产线控制系统采用西门子 S7-1200 PLC,频繁出现故障,包装环节几近瘫痪。工程师到达现场后,通过查看故障诊断缓冲区,发现系统多次记录 “IO 设备故障”,且时间集中在每天下午产量高峰时段。经过设计负载测试方案,逐步加大模拟负载,发现是电磁干扰和电源质量不稳定导致分布式 IO 模块的一个子站频繁断线。最终检查出 IO 柜的接地电阻超标,重新施工接地系统,并为关键线路增加磁环滤波后,故障得以解决。模拟量模块输入值异常:某工厂西门子 S7-1200 的模拟量模块出现输入值固定为 32767 的情况。经检查,是信号线断路或传感器供电异常所致。通过检查传感器电源,测量信号回路是否导通,最终解决了问题。与 ET200SP 通讯时出现 IO 设备故障西门子中国:在一台自控柜内,西门子 1214C 与一台 ET200SP 通过交换机通讯,不特定时间内会出现 “IO 设备故障 - 看门狗时间已到” 的问题,数秒内又会恢复正常,这导致接在扩展模块通道上的阀门关闭,传感器数据归零。现场更换六类网线、更改 ET200SP 的看门狗时间、让 CPU 与接口模块直连等操作都无法彻底解决问题。RU...

2025-10-22 11:30:36 186 1 0

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【故事】【PLC故障诊断】我厂S7-300PLC故障维护日志

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故障现象:一台采用 CPU317-2PN/DP、ET200S 分布式 I/O Profinet 网络的老设备,在生产过程中 PLC 偶尔会突然进入 STOP 模式,导致整线停机。重新启动或将拨动开关从 RUN 打到 STOP 再打回 RUN 模式(暖启动),故障就会恢复,但故障发生没有固定规律。解决过程:通过硬件诊断查看诊断缓冲区记录的 PLC 报警信息,显示 PROFINET IO 模块被拆除 / 无法寻址,有一个 PROFINET IO 模块发生了硬件插拔错误。由于程序里没有 OB83(硬件插拔错误中断组织块),导致 CPU 进入了 STOP 模式。进一步检查发现是 ET200S 远程 IO 模块下面的启动器上的电源模块 PM-D 的接线端子松动,按紧电源模块接线端子后,故障排除。这是脑子被灌了多少水才能编出这样的故事来!接线端子松动虚接,与模块热拔插根本就是两回事儿!

我厂故障S7-300PLC故障维护日志:故障现象:一台采用 CPU317-2PN/DP、ET200S 分布式 I/O Profinet 网络的老设备,在生产过程中 PLC 偶尔会突然进入 STOP 模式,导致整线停机。重新启动或将拨动开关从 RUN 打到 STOP 再打回 RUN 模式(暖启动),故障就会恢复,但故障发生没有固定规律。解决过程:通过硬件诊断查看诊断缓冲区记录的 PLC 报警信息,显示 PROFINET IO 模块被拆除 / 无法寻址,有一个 PROFINET IO 模块发生了硬件插拔错误。由于程序里没有 OB83(硬件插拔错误中断组织块),导致 CPU 进入了 STOP 模式。进一步检查发现是 ET200S 远程 IO 模块下面的启动器上的电源模块 PM-D 的接线端子松动,按紧电源模块接线端子后,故障排除。IM365 带载能力下降导致 CPU 停机故障西门子中国:故障现象:一台冻干机的控制系统,硬件配置为 CPU314、两个机架、IM365,每个机架 8 个普通 SM 模块。开机时 CPU 停止,SF 常亮,无法运行。解决过程:诊断缓冲区显示 I/O 读写错误,但不报...

2025-10-24 09:07:08 214 1 1

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【故事】【PLC故障诊断】我厂化工车间 S7-1500 PLC 控制系统故障排除

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1500的模拟量模块是331-7KF02 !?设置的是4路热电阻输入,怎么又变成4-20mA变送器输入了。就是一堆技术术语堆砌的烂文!

我厂化工车间 S7-1500 PLC 控制系统中,AI 模块(331-7KF02)SF 红灯常亮,监控系统显示反应釜温度数值持续上溢为 32767(16#7FFF),导致冷却系统误动作,生产被迫中断。该模块负责采集 4 路铂电阻温度信号,仅反应釜温度通道异常,其余通道显示正常。故障排查初步诊断:通过 TIA Portal 连接 CPU 查看诊断缓冲区,提示 “模拟量通道 1 共模电压超限”,结合 SF 灯状态确认模块存在通道级故障。硬件检查:断电检查模块接线,发现反应釜温度传感器线缆为非屏蔽线,且与车间 380V 强电线路并行敷设,测量传感器输出信号稳定,排除传感器本身故障。组态验证:对比硬件组态与实际模块,订货号、量程卡设置(4-20mA 电流型)均一致,排除组态不匹配问题。干扰测试:用万用表测量模块 MANA 端与传感器负极间电压,发现存在 12V 共模电压,远超模块 5V 耐受上限,判断干扰为故障根源。故障处理更换传感器线缆为双绞屏蔽线,将屏蔽层在 PLC 侧单端接地,与强电线路间距保持 1 米以上,重新规划布线路径。在模块接线端将 AI 通道 M - 端与 COMP、MANA ...

2025-10-21 10:18:36 143 4 1

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【故事】西门子1500没有找到专门的格雷码转换指令,巧用AI帮忙制作转换FC块

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感谢分享,学习一下如何使用AI助力工作新思路

因为项目中用到了格雷码的绝对位置编码器,但是翻找西门子指令库,没有找到相关的格雷码转换成普通二进制的专用指令,格雷码虽然不常用但是他的抗干扰特性,使得在某些领域还有一定的优势。网上搜索了格雷码转换相关的公式,比较简单。想起前段时间大火的deepseek,正好拿来偷偷懒。整理了一下需求,简单一描述,十几秒钟,参考的SCL程序就出来了。解答过程不光解释了格雷码相关的原理,指令一步一步解释的也非常详细,更是细心提示到了可能遇到的问题和注意事项。根据AI提供的思路和程序案例,稍微修改,整合成了需要的格雷码转换二进制的FC。上机一试,效果OK。虽然也比较简陋,但是快速解决了问题,节约了比较多的时间,贴出来跟大家分享一下,希望能够帮到有需要的人。FC接口变量: Input 格雷码 Word Output 二进制 Word InOut Temp 格雷位 Array[0..15] of Bool 二进制位 Array[0..15] of Bool i Int 循环计数 Constant Return 格雷码转二进制 Void SC...

2025-09-03 18:53:53 1353 24 11

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【故事】【PLC故障诊断】+ 300PLC曾遇过的小问题做个简单分享

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1200PLC和1500PLC用的很少,300PLC用的较多。西门子网站大拿很多,我经历的可能对很多专家来说不值一提,就我使用过程遇到的一些问题及解决思路做个简单的分享。调试西门PLC第一次遇到较大困难时,是在出差调试一个比较简单的315PLC控制的自动生产线,在客户现场进行调试时,修改程序下载后,整个机床警示灯全部熄灭,CPU停止,当时我处于懵圈状态,因为并没有对调好的程序作很大的修改。将改之前的程序备份回装CPU后,CPU仍处于停止状态,断电重启也无法消除报警,不知道故障原因在哪里。联系工作中的前辈也没有找到故障原因,没有办法的情况下,在网上查到了西门子技术支持热线,拨打电话,获得了解答,程序容量是受到存储卡容量限制的,增加的程序导致程序总容量超出了存储卡容量范围进而导致CPU停止。更换大容量存储卡后问题解决。更换存储卡的同时也在程序中增加了一下固有的组织块比如OB121,OB122等保证CPU故障时不停机只报错。300PLC是有映射区的,300PLC程序中的IO地址不是真正意义上的硬件IO地址,比如315系列PLC映射区间是输入/输出均是128字节,317系列PLC映射区...

1200PLC和1500PLC用的很少,300PLC用的较多。西门子网站大拿很多,我经历的可能对很多专家来说不值一提,就我使用过程遇到的一些问题及解决思路做个简单的分享。调试西门PLC第一次遇到较大困难时,是在出差调试一个比较简单的315PLC控制的自动生产线,在客户现场进行调试时,修改程序下载后,整个机床警示灯全部熄灭,CPU停止,当时我处于懵圈状态,因为并没有对调好的程序作很大的修改。将改之前的程序备份回装CPU后,CPU仍处于停止状态,断电重启也无法消除报警,不知道故障原因在哪里。联系工作中的前辈也没有找到故障原因,没有办法的情况下,在网上查到了西门子技术支持热线,拨打电话,获得了解答,程序容量是受到存储卡容量限制的,增加的程序导致程序总容量超出了存储卡容量范围进而导致CPU停止。更换大容量存储卡后问题解决。更换存储卡的同时也在程序中增加了一下固有的组织块比如OB121,OB122等保证CPU故障时不停机只报错。300PLC是有映射区的,300PLC程序中的IO地址不是真正意义上的硬件IO地址,比如315系列PLC映射区间是输入/输出均是128字节,317系列PLC映射区...

【故事】【PLC故障诊断】一次modbus tcp通讯异常处理

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问题发生在单位参加的一次展会上,参展设备PLC用的是1200,需要通过modbus tcp协议与上位机通讯,上位机得到PLC的信号之后,调度AGV小车进行上料卸料的工作。通讯的程序用过很多次了,没有出现过问题。但是这次数据丢失的情况。收到DB1000.DBD1996值为1的话,代表指令接收完成,但是设备运行起来之后,10此有2次会收不到数值,就导致上位机下发了指令,AGV小车无动于衷,展会上人很多,会很尴尬。但是当时实在没有找到原因,就把程序改成了周期性的清零,不管收没收到了,我都会定时的认为我收到了,虽然有些不合理,但是最起码上位机下发指令之后,AGV能动起来了,就这么的把展会任务给凑活的完成了。回到单位之后,开始调查这个问题,研究半天没有发现什么问题。闲聊时同事说上一个项目用的1500没有问题,提醒了我,我就把程序复制到了1500里试,确实没有问题,每次通讯都会返回值1。查来查去的,发现1500中的MB_SERVER块的版本号比较高,回到1200的程序里看,发现我用的是4.0,然后还有4.1和4.2可以选,瞎猫碰死耗子试试4.2吧,还真就好了。到现在也不知道为啥,要是有道友知道更高...

问题发生在单位参加的一次展会上,参展设备PLC用的是1200,需要通过modbus tcp协议与上位机通讯,上位机得到PLC的信号之后,调度AGV小车进行上料卸料的工作。通讯的程序用过很多次了,没有出现过问题。但是这次数据丢失的情况。收到DB1000.DBD1996值为1的话,代表指令接收完成,但是设备运行起来之后,10此有2次会收不到数值,就导致上位机下发了指令,AGV小车无动于衷,展会上人很多,会很尴尬。但是当时实在没有找到原因,就把程序改成了周期性的清零,不管收没收到了,我都会定时的认为我收到了,虽然有些不合理,但是最起码上位机下发指令之后,AGV能动起来了,就这么的把展会任务给凑活的完成了。回到单位之后,开始调查这个问题,研究半天没有发现什么问题。闲聊时同事说上一个项目用的1500没有问题,提醒了我,我就把程序复制到了1500里试,确实没有问题,每次通讯都会返回值1。查来查去的,发现1500中的MB_SERVER块的版本号比较高,回到1200的程序里看,发现我用的是4.0,然后还有4.1和4.2可以选,瞎猫碰死耗子试试4.2吧,还真就好了。到现在也不知道为啥,要是有道友知道更高...

2025-10-22 17:37:19 89 0 0

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【故事】【PLC故障诊断】一次误启用PTO脉冲发生器引发大诊断

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嗯嗯,了解过的话,排查就快了一些功能会占用PLC的输入输出点,我也看过类似的文档

前几天刚刚接手了一个维修项目,故障是这样的:PLC的Q0.0,程序逻辑有输出,但是PLC本体的Q0.0点就是不亮。Q0.0明明程序中有输出,为啥就是不输出信号呢?于是,开始思考,是不是线路有问题?很明显线路接线很简单就是控制一个电磁阀,电磁阀经测试也是完全没有问题的?那是不是PLC点位配置有问题?于是检查程序的地址,完全对应就是从Q点的0字节开始的。那是不是PLC点错了啊?PLC诊断也没有报警啊?。。。。。。。于是各种故障查找。还是找不道原因我灵机一动,不妨建立一个新的PLC测试一下,结果测试的结果完全Q0.0的功能,完全没有问题。于是,我又把原先的程序下载进去,Q0.0又不好使了。这是咋回事呢?无意中打开了PLC的属性,看到PTO1功能被激活,瞬间明白了咋回事。把PTO1功能禁用后,下载程序,设备恢复正常。原来,设备维修人员,没事的时候,喜欢学习,无意间打开了程序的PTO功能,,并在某个维修的时候把程序下载了进去,于是。。。。。。PTO功能启用后,Q0.0是不受扫描周期影响的,这一点大家一定要谨记,毛病虽小,故障难查,分享出来给大家增加一个维修思路。

2025-10-15 08:03:30 135 5 8

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